张演示稿3答题.pptVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
1#炉炉缸冻结研讨 2004年12月14日1#炉年休降料面,因炉墙粘结物较多未扒炉,后炉缸冻结,恢复过程比较困难,今总结一下产生炉缸冻结的原因、恢复过程及经验教训。 炉缸冻结产生的原因有:炉墙粘结物的形成、未扒炉、降料面后为降温灭火打水及喷涂后未烘炉。 12月14日17:13复风降料面至15日5:32休风。料面降下来后,经打水冷却发现内部有环状粘结物,从风口带至炉身下部,沾结物为焦碳、矿石、渣铁的混合物。降料面前高炉顺行良好,日产6250吨左右,12月10日加锰矿洗炉,在3日7-38#内向漏、6日6-21#、7-5#内向漏,因此说明降料面前炉墙是干净的。粘结物为焦碳、矿石及渣铁的混合物,而不是纯渣铁的,因此说粘结物是在降料面过程中形成的。 粘结物形成原因:1、风量使用较大。下表为2003年和2004年降料面风量使用对比: 从第二小时起至第九小时2003年所用风量为1506390m3,2004年为1712658m3,到第九小时后风口已变黑。为什么风口变黑这么早?一是原始料线,03年三探尺深度分别为:4.6m、5.16m、4.41m;04年三探尺深度为:5.82m、5.98m、6.2m。04年料面较03年深一些。二是改常压时间晚,03年是6小时39分,04年是9小时02分,此时风口已经变黑。20:03因顶温高,打水控制不住,减风至3800m3/min,并关小套进水降顶温。下表为03、04年打水量:   2、漏水冷却壁的控制。因这次降料面只是喷涂而不更换冷却壁,因此漏水冷却壁未全部关死,只关了12个漏水冷却壁(6、7层共漏22块冷却壁),进水阀门插盲板,出水阀门塞木塞。冷却壁漏水到炉内,一定程度上造成了炉墙的粘结。   因炉墙粘结较为严重(400~600t)且安全条件限制无法清理,在9、10段以上进行喷涂。未扒炉给开炉留下了巨大的隐患。粘结物未清除下部透气性变差,炉型不规则,对气流一次分布及下料带来了困难:炉缸内焦碳未扒,风口与铁口间的透气性与透液性变差,而且产生铁水后给环流带来困难;喷涂后未烘炉及因打水灭火,大量水进入炉缸,以至开炉后从铁口内大量向外淌水,炉缸内热量急剧下降导致炉缸冻结。   04年12月18日18:03开炉,选2#、3#TH上方14~21#共8个风口送风,定风压操作70~100Kpa,送风14h后,各风口前陆续有大块滑落,探尺呈阶梯状下降,风量在19日9:31加至1000m3/min,风压150Kpa,但随风口下落物增加,风口变暗,15:07炉内小塌料后,部分风口灌渣,立即拔2#TH氧枪,流出少量(约3t)渣铁后铁口糊死。随后风口状况恶化,风量逐步萎缩,期间虽采取拔3#TH氧枪、2#TH爆破、人工用氧气将2#TH水平烧进后重埋氧枪、3#TH爆破后水平烧进后重埋氧枪等措施,但铁口始终未通,至20日10:10风口全部灌死,风量为零。后决定开1#TH上方四个风口做最后努力,但很快灌死。至此炉缸冻结形成,高炉被迫休风。 12月20日19:10休风,作出从18#风口出铁的决定。拆除18#中套、小套,砌砖作为临时铁口,从19#风口送风。因拆除中、小套要用氧气和镁碳棒小心割除,进程缓慢至22日20:42复风。风口出铁采用连续出铁的方式,初期间隔约20min,出铁时间20 ~40min,出渣铁量约3~8t,以渣为主,流动性极差。24h后风量自动增至80~100m3/min,至24日5:25,3#TH氧枪自破来铁约60吨,后开临时铁口两次均空喷无渣铁,决定开3#TH。8:46开3#TH后出渣铁约15t,9:17堵口,至此可以确定风口与铁口已贯通,正式转为3#TH出铁。   以下是炉缸冻结恢复的过程,分为两个阶段:   两次紧急休风(12月24日~1月3日)。转铁口出铁后渣铁全部进入干渣坑,后随渣铁流动性好转改临时撇渣器,风量逐步恢复,后2#TH自破来渣铁约50~60t。29日夜班跳过3#风口开4、5#风口后风量加至3100m3/min,O/C2.6,料制向正常过渡,炉前冲水渣,后3#风口大套烧出,被迫紧急休风,所有开的风口全部灌死(共23个)。从这次风口烧出可以看出间隔开风口是很危险的,因1#TH与上方风口仍未贯通,4、5#风口开后,产生的渣铁聚集,造成3#风口的烧出。   休风后处理3#风口(用钢板焊死,并在上面装3个柱状冷却器),恢复18#风口,清理被灌的直吹管。12月30日10:11复风,19~22#四个风口送风,逐步恢复炉况,按135m3/min(每个风口)逐步开风口,恢复过程中风量使用过大及炉温偏高([si]2.7),管道频出。20:35,1#TH自破,渣铁流较大,后期铁口大量喷焦碳,铁口孔道大,且焦碳堆得较高,无法堵口,被迫紧急休风。12月31日23:30复

文档评论(0)

奇缘之旅 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档