1025th锅炉高温过热器爆管原因分析及处理.pdfVIP

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1025th锅炉高温过热器爆管原因分析及处理.pdf

1025t/h锅炉高温过热器爆 ‘管原因分析及处理 株洲华银火力发电公司 王红樱王飞 提要:通过对某电厂锅炉高温过热器爆管事例进行原因分析及处理,指出防止 “四管”爆漏必须从源头做起,必须进行基建、运行和检修全过程的锅炉监察才 能有效减少锅炉“四管”爆漏事故,减少非计划停运,减少经济损失。 关键词:锅炉过热器爆管;原因分析及处理;防爆工作重点 1 前言 某电厂有#4锅炉系东方锅炉集团股份有限公司2002年制造,锅炉型号为 DGl025/18.2—1 运行约14000小时。 2原因分析 2.1现场检查 2.1.1破口位置:高温过热器南数第12屏后U型弯头上部从前往后数第三根为首爆口, 吹爆第四、五、六、七根,吹薄第一、二、八、九、十、十一根管,其中,第一、八、九、 十、十一根管材质为T91、第二、三、四、五、六、七根管材质为R102。 2.1.2破口基本情况 首爆口呈喇叭口型,破口是刀刃型断口,边缘较为锋利,爆管破口涨粗明显,爆口沿 纵向撕裂,共约长250mm,最宽处约68ram,爆口外有和爆口同向的小裂纹(见照片一、 二)。裂纹管子外壁呈黑灰色。裂纹管子外壁有明显的氧化层,最大厚度约0.5ram,易剥 落,内壁也有明显氧化膜,最大厚度约0.3mm,易剥落(见照片三、四)o向火面管壁有 附近管段有明显胀粗,离爆口1500mm处,管径为60.0mm。 74 爆口,长250ram宽68ram 2.1.3爆管相邻管屏检查情况 4、5、6、7根管外径检查中574mm,均无明显胀粗。 2.1.4高温过热器内窥镜检查情况和 割管检查 由于现场检查只发现首爆管管段 胀粗且表面存在较厚的氧化膜。我们 初步分析此管爆管是由于有异物堵塞 导致管内蒸汽流动不畅,管壁温度升 高,机械性能下降引起过热爆管。为 了查明爆管原因,找到堵塞异物,我 们请湖南省电力中试所金属所对高过 南数第十六个人口联箱进行了内窥镜 检查,发现在第三根管附近有两块金 属异物;然后割开了人口联箱连通管, 找到并拿出了两块金属异物,如图。 75 2.2首爆管理化检验 2.2.1光谱分析 对爆管管子取样进行了光谱分析,分析结果为R102,与设计材质相符。 2.2.2机械性能试验 对爆管管子取三组试样进行机械f生能试验,取样位置分别为爆口附近,离爆口约800mm处, 离爆口约1800mm处,结果如表2、3、4所示: 。 表2爆管管子爆口附近母材机诫I陛能结果 试样编号 1爆口两侧 2爆口两侧 3背面 4背面 8.82×8.80 8.66×9.50 8.54×8.82 8.58×8.58 试样截面尺寸(mm×mill) 最大拉力(KN) 42.5 47.5 44.8 41.6 抗拉强度Rm(MPa) 547.6 577.4 594.8 565.1 表3爆管管子离爆口800ram母材机械性能结果 试样编号 1爆口位置 2爆口背而 3侧面 4侧面 试样截而尺寸(mm×mm)8.60×7.28 8.64×9.10 8.66×8.40 8.64×9.12 最大拉力(KN) 33.O 47.1 40.0 45.9 抗拉强度Rm(MPa) 527.1 599.1 549.9 582.5 表4爆管管子离爆口1800ram母材机械性能结果 试样编号 l爆口位置 2爆口背面 3侧面 4侧面 试样截面尺寸(mm×mill)8.54×9.12 8.68x9.22 8.54

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