75th循环流化床锅炉飞灰回燃技术改造.pdfVIP

75th循环流化床锅炉飞灰回燃技术改造.pdf

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75 t/h循环流化床锅炉飞灰回燃技术改造 刘昀1 刘敬东2 崔永平2 刘德昌3 1巴尔的摩城市学院 美国 巴尔的摩21215 2石家庄永泰热电厂 中国 石家庄050031 3华中科技大学 中国 武汉430074 联系作者:刘德昌 摘要:本文介绍和总结了石家庄永泰热电厂75t/h循环流化床锅炉飞灰回燃技术 改造措施和改造所取得的技术效果和经济效益。两台锅炉改造之后,炉内平均燃烧温 度、回料温度提高,飞灰含碳量明显降低,锅炉热效率平均提高了5一10个百分点。回燃 系统改造费用为6.54万元。改选后年节煤费用约为180万元。不到半个月可全部收回 改造费用。 一、前言 石家庄东方集团永泰热电厂3号、4号锅炉系无锡锅炉厂生产的UG一75/3.82一 M29中温中压循环流化床锅炉。锅炉燃用山西榆次,孟县贫煤。锅炉自2000年10月投 运以来,一直达不到设计热效率,飞灰含碳量高达40%,严重影响了电厂的经济效益。为 了降低飞灰含碳量,提高锅炉热效率,永泰热电厂为3号、4号锅炉增加了飞灰回燃系统, 把电除尘器一电场的灰通过灰输送系统送回燃烧室循环燃烧。改造之后锅炉运行实践 证明:电除尘灰循环燃烧,加大了灰循环量,降低了燃烧室上下粒子浓度差和温度差。提 高了燃烧室出口温度和回料温度,改善了飞灰燃烬效果,显著降低了飞灰含碳量,提高了 锅炉热效率。锅炉飞灰回燃技术改造取得了显著的技术成果和经济效益。 二、循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因分析及技术改造方向 循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因与许多因素有关。如煤的性质、和粒度分布, 煤的热破碎特性,燃烧温度,分离器的收集效率,给煤和给氧的均匀性,燃烧室高度,飞灰 的循环倍率等。一般来说:煤的挥发分高,飞灰含碳量低。相反的煤的挥发分低,飞灰含 碳量高。煤的尺寸为5斗m一151xm颗粒的飞灰含碳量最高。煤的燃烧反应速度,燃烬时 间与温度的关系如下式所示: t=8.77×109e×p(-0.01276Tb)dpll6 式中:T。为燃烧温度,d。为煤粒子直径。 从上式看出,燃烧温度升高,燃烬时间缩短。燃烧温度的提高对降低飞灰含碳量是 十分有利的。分离器的收集效率越高,飞灰的含碳量越低。给煤和给氧的均匀性好,飞 ...——326...—— 灰的含碳量低。燃烧室高度与锅炉容量有关。220t/h以上的循环流化床锅炉,燃烧室高 度一般能保证细煤粒在燃烧室内的停留时间等于或大于5秒,这对一次通过燃烧室不能 被分离器收回下来的细煤粒燃烬是有利的。但75t/h蒸发量以下的循环流化床锅炉,因 燃烧室高度小于30m,往往不能满足一次通过燃烧室的细煤粒燃烬时间的要求,飞灰含 碳量高。飞灰的循环倍率高,飞灰含碳量低。一般要求飞灰循环倍率为3~8。对挥发分 高,易燃烬的煤,飞灰循环倍率取小值。对难燃烬的挥发分低的煤,飞灰循环倍率取 高值。 永泰热电厂3号、4号循环流化床锅炉燃用贫煤,属难燃烬煤种。加上燃烧室出口温 度比燃烧室下部温度低250。C,受燃烧室平均温度不高的限制,燃烧反应速率不高,导致 飞灰含碳量高。另外,3号、4号循环流化床锅炉采用的是方形水冷分离器,对飞灰的收 集效率不高,导致了飞灰含碳量高。 75t/h循环流化床锅炉燃烧室高度一般都小于30m,一次通过燃烧室的细煤粒的停 留时间短,小于它的燃烬时间,结果造成飞灰含碳量高。 考虑对锅炉结构不大改,即燃烧室高度不变,分离器形式不改,从而能做的是将电除 尘器一电场飞灰送人燃烧室内循环燃烧。这能达到加大飞灰循环量,提高燃烧室出口温 度,回料温度和使一次通过燃烧室,而不能被方形水冷分离器收集下来的细煤粒多次循 环燃烧,从而达到降低飞灰含碳量,提高锅炉热效率的目的。 三、飞灰回燃方案选择 永泰热电厂3号、4号锅炉原配置有飞灰底饲回燃系统。但因飞灰物料不能克服床 层的阻力,系统一直不能正常运行。 永泰热电厂利用锅炉原有的气力输灰系统,对飞灰回燃提出了三种可能的改造 方案: 1.飞灰利用气力输灰系统送到炉前后,通过布风板,从底部送人燃烧室。原有设备 及系统大多能利用。但是飞灰物料是否能克服床层阻力喷入燃烧室底部(即原有的飞灰 底饲燃烧方式)没有把握。 2.第二种方案是将飞灰送到炉前后,通过喷咀从二次风El送入燃

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