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GWT58型液力偶合器水平振动大原因分析.pdf
全国火电IOOMW级机组技术协作会第三届年会论文集 节能
GWT58型液力偶合器水平振动大
原因分析
张存才
(河南焦作丹河电厂)
摘要:本文根据我厂4台Girt58型液力偶舍器的运行情况,从产品结构角度时谊型偶合器运行中水平振动大
的问题做了详细分析,并介绍了现场中采用的临时消振措施.经处理后谊4台偶合器现运行基本正常。
关键词:调速液力偶合器原因分析
1概述
为适应日益严峻的调峰形式的需要,我厂4台给水泵分别加装了引进英国液力驱动工程有限公
1324mm,技术参数为:输入转速3000r.p.m,传递功率范围1125~3250KW,额定转差率1.5~3.25%,
u
质量11801噜,最大振幅75m,输入轴和输出轴均采用全挠性联轴器联结。
偶合器投运后随着运行时间增加,偶合器垂直振动与轴向振动正常,而水平振动越来越大,一
般为130150um,晟大时曾达180--200Ⅱn3,4台偶合器损坏频繁。曾先后采取更换轴瓦、复查对
轮中心、重新浇注基础、转子找动平衡等措施,振动情况未见好转。不但严重影响安全生产.也使
检修维护工作量大,检修维护费用高,而且该4台偶合器均漏油严重,给文明生产和无泄漏工作带
来极大不便。
2 GWT58型液力偶合器水平振动大原因分析
2.1 液力偶台器转子旋转精度差
2.1.1 液力偶合器转子结构不合理
GWT58型液力偶合器旋转组件的输入部件(输入轴、背壳、泵轮、外壳)和输出部件(涡轮、
输出轴)在轴向上通过螺栓联结成一个整体,形成一条轴线,在径向则通过输入轴承(输入轴上)、
输出轴承和泵轮轴承(输出轴上)支承在箱体上,即采用简支梁结构形式。这种结构形式在理论上
是可行的,但在实际中往往存在一定的误差,作起来比较困难,使之形不成一条连续轴线,并且由
于加工误差和长时间运行的磨损,这4个轴承的中心有可能不同心,使转子旋转时产生激振力,形
成振动。
一些运行性能较好的液力偶合器如YT62型转子则采用双支粱结构,去掉滚动轴承,输入、输
出轴断开不联,在输入、输出轴上各有2个中分式圆筒瓦和一个推力瓦,偶合器的泵轮与涡轮之间
无任何机械联系,具有良好的隔振效果,对冲击效果也能大大减缓。从更换后的槲偶合器运行情
况来看,YT62型偶合器各向振动均在30um以内,运行效果非常好,
全国火电100MW级机组技术协作会第三届年会论文集 节能
2.1.2液力偶合器轴承形式不合理
液力偶合器的轴承为固定式的整体圆柱轴承。轴承外形圆柱与轴承箱洼窝直接接触,不能随转
子中心变化而自动调整,抗振性能较差;轴承外形圆柱与轴承箱凹窝为间隙配合,运行时轴承不稳
固:轴承就位后通过顶丝将其顶紧,但顶丝的作用力将使轴承中心线发生偏斜,与转子中心线不一
致。并且这种轴承的乌金厚度仅有lmm,吸振、减振性能差,极易诱发振动。振动大使轴瓦乌金
脱胎,轴瓦乌金脱胎反过来也使振动加剧,这是一个恶性循环过程。并且由于结构的不合理,每次
更换轴承均需将偶合器全部解体,工作量大,极为不便。
2.1I3 定位销易磨损
液力偶合器转子通过两端端板经定位销定位后固定在偶合器箱体上,由于频繁检修、拆装将使
定位销钉与销孔磨损,转子定位不准确,诱发振动。
2.2液力偶合器支承系统
2.2.1 液力偶合器箱体水平方向上结构刚度不足
轴承座的结构刚度是由其外形、壁厚、材料和支持基础的静刚度决定的。GWT58型液力偶合
器转子采用简支粟结构形式支承在箱体上,偶合器箱体作为轴承座,箱体底部为油箱。偶合器箱体
承平方氪上结构刚度不足,不能平衡转子所产生的激振力。
由于该型偶合器箱体结构单薄,对热影响比较敏感,运转时箱体变形大。理论计算和实际运行
情况都表明,偶合器从备用状态至投运初期工作油温升最大,偶合器膨胀量也最大,其变化量有时
甚至达O.6,--O.7mm,对中心有一定影响,也可引起振动。
2.2.2液力偶合器基础问题
由于该型偶合器两端漏油严重,漏油浸入基础二次灌浆,使其强度显著降低,在振动作用下不
仅使二次灌浆松裂,而且使二次灌浆与台板分离,振动进一步扩大。振动的扩大反过来也使二次灌
浆松裂加剧,这也是一个恶性循环过程。到目前
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