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品管手法解决现场问题
发动机STA
康修明
2015.5
第一部分 质量异常调查过程介绍
旨在交流系统或子系统出现不良时(装车、装机后),查找故障原因的方法。
以反向质量调查方法为例,介绍各基本步骤注意事项:
1.接收品质异常投诉;2.异常现象确认;3.要因分析;4.要因验证;5. 确定要因。
第二部分 批量质量异常案例介绍
旨在交流批量质量问题的共性特点
第三部分 总结
第一部分
质量异常调查过程
接收品质异常投诉
异常现象确认
是否为异常需介入调查
反馈
不介入
围堵、介入调查
要因分析
要因验证
要因确定
第一部分 质量异常调查过程
发生流出原因分析
对策效果验证OK
完成
下面以案例形式为大家描述此过程
1.接收品质异常投诉
首先对发生的故障信息进行了解:
如右图,了解到市场车辆存在异响、发生时间、地点、数量及反馈者等状况等。
注:此阶段一般没有看到故障现场,信息是从别处了解到的,越详细越有利于后面的分析。
案例一 2012年碳罐电磁阀异响
一、发生状况 (现象?投诉内容?发生件数?处置内容)
2.异常现象确认
通过右侧信息,
确认了故障现象确实存在,并联合各方面人员对故障车进行了确认,找到了,引起车辆的异响点为碳罐电磁阀(在系统中缩小了范围)。
注意:此时已见到实物,对于故障车、机,在没有方向前,轻易不要分解;
本阶段调查遵循三现主义,不建议运用要因图等手段分析,推荐协调各个专业人员(观察)确认。以此例来说车辆异响范围太大,需要压缩范围后分析才有针对性。
案例一
3.要因分析
通过前面的确认,已将系统中的异响点缩小到了单个零部件(碳罐电磁阀),下面需要对碳罐电磁阀进行分析。
3.1故障再现试验——对故障碳罐电磁阀进行单品试验发现异响,锁定碳罐电磁阀;
3.2从原理上分析,碳罐电磁阀异响的可能——但是查找图纸、技术规范,没有与声音相关的要求啊?怎么办?
3.3推荐以下可选方法:
1、装在合格的配合件上观察;
2、与KD部品比较进行观察;
3、将NG车上的不良部品装在OK车上进行确认。
注意:
1、在系统中的问题点没找到,是无法进行零部件的要因分析;
2、从系统的原理着手分析问题,如、发动机异响、变速器脱档的原理;
3、运合适的分析手段验证要因,常用鱼刺图配合试验(原因、要因的区别在所有原因中被认为会影响特性的视为要因);
4、调查变化点;
5、合理利用对比方法。
案例一
采用了3.3中第二种方法,对比KD件.
发现:
1.大陆碳罐电磁阀阀销较深,更容易与阀体产生接触 ;
2.KD件阀销经过包胶处理(内表面有橡胶垫);
3. KD件声响较大。
三项发现存在因果关系,此问题(阀销差异)被确定为要因。
案例一
4.要因验证:
故障消除试验——通过两个试验:与KD件对换阀销,及打磨大陆碳罐电磁阀阀销,试验声音明显减小。
注:故障消除试验方法需根据要因来设定。
5. 确定要因
要因1、大陆碳罐电磁阀阀销表面未采取过降低声音的措施;
要因2、大陆碳罐电磁阀阀销过长与座面干涉
6.发生流出原因分析、对策
原因:设计阶段考虑不足,未考虑噪音问题。
对策:该处设计变更;
案例一
案例二、2014年飞轮松动调查过程
1.接收品质异常投诉
首先对发生的故障信息进行了解:
如右图,了解到发动机装车后车辆存在异响、发生时间、地点、数量及反馈者等状况等。
注:通过这些信息,初步推定,此故障行驶里程短,故障集中。应该是一个明显的不良引起。
案例二 2014年飞轮松动调查
2.异常现象确认阶段
到现场对故障机进行确认,听到了异响(故障现象确实存在),并找到了引起发动机异响的点为飞轮螺栓松动(缩小了范围)。
拆卸飞轮发现飞轮与曲轴结合面有大量螺栓紧固胶(此时原因不明做了拍照记录)。
注:三现主义
案例二
3.要因分析
通过前面的确认,已将系统中的异响点缩小到了,飞轮螺栓松动上,下面对松动的原因分析
3.1从原理上分析,可能引起不良的因素,并作了排查,见右图没有发现问题
3.2故障再现试验——通过试验发现,同批部分国产飞轮螺栓拧紧后出现定力值衰减。
但KD飞轮螺栓没有相同问题。
测量没问题为什麽,有还出现不良?是哪里没调查到?
案例二
3.3联想到拆卸飞轮时发现的飞轮与曲轴结合面有大量螺栓紧固胶,作出如下推断:
飞轮螺栓是带胶螺栓,拧入时胶被螺纹挤出大量累积到螺纹根部,形成虚假力矩---导致产生的轴力不足,发动机运转时时在交变载荷影响下,飞轮螺栓逐渐松脱。
密封胶堆积到此处,形成虚假力矩
案例二
注:三现主义
4.要因验证:
故障消除试验——清除故障飞轮螺栓上的密封胶后装回原发动机试验,故障消除;更换其他厂家密封胶故障消除。
注:故障消除试验方法需根据要
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