完善烘丝控制过程降低制丝工艺损耗——KLK烘丝机干头干尾增湿系统.pdf

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完善烘丝控制过程降低制丝工艺损耗——KLK烘丝机干头干尾增湿系统.pdf

完善烘丝控制过程 降低制丝工艺损耗 一一KLK烘丝机干头干尾增湿系统 曲靖卷烟厂卷烟一部制丝车问 叶学华吕吉飞郭跃薛刚黄泽民陈明刘跃波 摘要企业的经济效益取决于产品的价格、数量和产品成本,企业生产经营追求优质、 高产、低成本,目的就是要取得最好的经济效益,最大限度地获取利润。从卷烟生产工业企业 的产品成本构成来看,原料消耗成本占总成本的49%左右,控制了生产过程中的原料消耗,降 低加工过程中的工艺损耗,生产成本就能大大降低。在制丝生产线上,各道工序均会有工艺损 耗,但烘丝过程中由于不可避免地产生干头干尾而造成工艺损耗,占整个制丝工艺损耗的比重 很大,且有规律性,如果控制了烘丝过程中产生的工艺损耗,整个制丝工艺损耗就将大大下 降,从而降低生产成本,节约原材料。 关键词 烘丝机增湿系统水分干头干尾烟丝整丝率烟丝造碎 一、选题理由 在生产的起始阶段,由于烟丝来料较少,筒壁温度相对过高,致使烘后烟丝水分偏小,烟 丝水分小于目标值0.5%而达不到工艺要求,造成了干头。 在生产的结束阶段,由于烟丝来料较少,筒壁温度相对过高,致使烘后烟丝水分偏小,烟 丝水分小于目标值0.5%而达不到工艺要求,造成了干尾。 生产中每批次0.1亿支(200箱)按60分钟计产生的干头干尾如图l图2所示: 从图也可以看出,在生产的起始阶段及结束阶段,由于烟丝流量较小,筒壁温度相对过 高,致使烘后烟丝水分偏小,造成了干头、干尾。在生产过程中,每批次0.1亿支(200箱) 天三班运转,按每班次生产0.3亿支(600箱),即3个批次计算,每天总计产生干头干尾约:3 X(150+200)X2=2100Kg。 由于在烘丝过程中产生了大量的干头干尾,致使烟丝整丝率下降,烟丝耐加工性能降低, 造碎大,造成了生产中大量的物料损耗。为了降低生产成本,提高烟丝整丝率及烟丝耐加工性 能,减小物料损耗,应积极探索对烘丝过程中的干头干尾实施控制,努力降低制丝工艺损耗, 流量(kc/h) 图1 时间一流量变化示意图 水分(%) L起始阶段 正常生产阶段 结柬彭r段 .●● L (干头) (干尾) .//’ 、 时间(t) 4’30” 57’lO” 60’ 图2时间一水分变化示意图 从而降低生产成本。 二.实施目标 增加烟丝干头干尾的含水率,减少烟丝造碎,提高整丝率,满足卷制工艺要求,降低生产 成本。 三.实施方案 针对烘丝过程中产生的大量干头于尾,我们在烘丝机出口设计制作了一个增湿系统,用于 增加干头干尾的含水率,使其满足卷制工艺要求,减少烟丝造碎,提高整丝率,降低物料损耗, 最终降低生产成本。 四.增湿系统组成及工作原理示意图 该增湿系统工作原理简述如下: 1.在生产起始阶段,当烘丝机人El电子秤有称重信号时,经过一段延时(烘丝机控制程序 设定),烘丝机处于起动(STARTuP)状态,我们选取烘丝机此时的状态开始计时并延时2分 钟(测试数据),此时物料已到达烘丝机出El,即干头干尾增湿系统喷嘴位置时,使电磁阀3、6 得电,电磁阀4未得电,水、汽经各自管路送入双介质喷嘴水汽人El,喷嘴开始工作,将雾化 7 后的水施加到干头上,从而增加干头水分,满足工艺要求。喷嘴工作4 30”后,此时干头已 经结束,电磁阀6先失电断水,同时电磁阀4得电,空压气经喷吹旁路把管道中的积水吹净。 X户

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