新海鹰船水下泥泵传动装置改造.pdfVIP

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¨新海鹰¨船水下泥泵传动装置改造 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 严忠胜 龚春全 常震罗 宋光辉 董鹏 【摘要】 本文对“新海鹰”船原有的水下泥泵传动装置深入地进行了失效原因分析,并 介绍了改造后的传动装置的特点。 【关键词】传动装置齿轮箱 泥泵 电动机 引言 “新海鹰”挖泥船是上海航道局从韩国进口的一条二手船,由其下属的上海东方疏浚工 程公司使用。该船斗轮式挖泥船,设舱内泥泵传动装置两套,水下泥泵传动装置一套。水下 泥泵由电动机驱动,整个装置安装在可旋转的桥架上。该船自投入使用以来,其水下泥泵传 动装置就接二连三发生设备损坏事故。该公司虽然采取多种措施,并请国内多家资深齿轮箱 厂家进行多次改造,但该船一直不能进行正常施工。最后该公司邀请中国船舶重工集团公司 第七一一研究所对该船进行了技术故障诊断。七一一所听取了相关工程技术人员、施工人员 的介绍,上船进行了考察,并对相关的原始技术资料进行了分析,最终得出传动装置失效的 原因,并提出了一套完整的解决方案。 1原水下泥泵传动装置 . 1.1组成 图1 “新海鹰”船原水下泥泵传动装置 800r/min。 该船的水下泥泵是由电动机驱动。电动机额定功率为1900kW,额定转速为1 泥泵转速为307r/min。原传动装置是由输入轴系、齿轮箱和齿形联轴器组成,见图l。输入 轴系置于高速端,它是由两对鼓型齿、两个空心轴,单轴承支承组成。齿轮箱为水平移心的 输入轴、惰轮轴和输出轴三轴结构。 1.2失效现象‘ 该船自投入使用以来,曾多次出现以下故障: 1)齿轮箱输入法兰14-M12铰制螺栓被剪断。 2)齿轮箱输入轴弯曲、断裂。 3)齿轮箱输入轴两端的轴承损坏。 4)惰轮轴两端的轴承损坏。 5)堕轮轴上的两个齿轮轮齿均出现断裂。 有关齿轮箱厂曾对该齿轮箱进行了改进和修复,包括第一级齿轮模数由8该为9,螺旋 心距,但仍然2。3个月要返修一次。 1.3失效分析 通过对相关原始资料的技术分析和实船考察,最后得出原水下泥泵传动装置失效原因主 要为以下几点: 1)输入轴系问题 根据码头试验,输入轴系运转平稳性较差,特别是轴承座处的鼓型联轴器的鼓型齿磨损 后及法兰腐蚀之后,高转速下动平衡已破坏。根据我们现场测量,鼓型联轴器的径向间隙达 到2mm左右。输入轴系的安装使用要求已破坏,这势必影响齿轮箱的传动。齿轮箱输入前 轴承已损坏多次就是证明。另外,高转速下的单轴承的轴承座对输入轴系的安装要求较高。 在水中高速运转的输入轴系太长。 2)齿轮箱问题 在正常工作情况下,按CCS规范对两级齿轮进行强度校核发现强度略现不足:校核下 (CCS规范要求不低于1.8)。对轴承的校核发现:输入轴轴承1只(泥泵端)、惰轮轴轴承 下,上述情况更糟。 3)整个传动系统问题 整个传动系统没有柔性环节,在变载荷及冲击载荷作用下,上述情况更糟。 4)桥架的刚度问题 整个桥架钢板较薄,整体显得单薄,刚度不够强,特别是在水下变工况工作时,更容易 产生变形。这一变形对齿轮箱的输入、输出端都有影响。特别是输入轴系,由于其转速高, 对动平衡要求高,因此受桥架变形影响更大。 2改造方案 ’ 2.1组成结构及特点 针对原水下泥泵传动系统存在的问题,我们提出了如图2的技术改造方案。该方案由高 弹性联轴器、减速齿轮箱、输出轴系(包括四个齿型联轴器、两个空心轴、一个双轴承中间 支承)组成。另外,我们建议对桥架进行了必要的加强,以增加其刚度。 图2改造后的水下泥泵传动装置 考虑到经常超载运行的情况,应船东的要求,该方案最终的技术指标为:电动机输出功 造方案中泥泵位置不变,转向不变,电动机相对于泥泵的轴向位置不变。另外,为了节约成 本,改造方案保留了系统中的安全联轴器和齿型联轴器。改造后的方案,由于齿轮箱采用一 级传动,取消了惰轮,因此电动机转向要换向。新方案中的齿轮箱中心距比原齿轮箱中心距 小60ram,因此电动机位置要横向移动60ram。 改造方案中,齿轮箱输入端采用的LS型高弹性联轴器,除满足传递

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