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梅山高炉节能技术进展.pdf
梅山高炉节能技术进展
倪立蔡善咏陶中明
(宝钢集团上海梅山钢铁股份有限公司炼铁厂南京210039)
摘要梅山现役3座高炉,总有效炉容3780m3。随高炉炼铁新技术的投人及管理深化,主要技术经济指标不断
优化,能源消耗结构和数量发生了较太变化,炼铁工序能耗持续降低,节能降耗工作持续进步。
关键词高炉消耗节能
1概述
炉主要技术经济指标见表1。高炉大修建设时,进行了大量节能降耗改进,投入了较多的新设备和新工艺。
使高炉投产后技术经济指标优化,炼铁能耗不断降低,节能工作成效显著进步。近年高炉炼铁工序能耗指标
见表2
表1 高炉主要技术经济指标
———————————』型雩鐾皂五———i五南一———————————塑望堕茎————————一炼铁工电 汽 q 一:∑动力;荟牦
冶金焦焦丁煤粉—面主{:!!!暑磊i;::∑燃料循环水新水风
2主要措施
2.1风机更新换代
梅山高炉供风机能力长期不足。其中18高炉从第一代到第三代至今仍使用1969年建厂的老风机,已经
大修同步投用AV63—15全静叶可调风机。新型风机除供风能力能满足高炉强化冶炼的送风需求外。其正
常生产时放风率为零的特性,大大降低了高炉炼铁风耗。由表2可知,近两年每年下降10
kgce/t。2005年
三座高炉风耗情况见图1。
2.2以煤代焦。节能降本
梅山高炉喷吹无烟煤技术起步较早。但喷煤工艺和技术改造进步较慢,在国内同级别高炉中煤比较长时
期处于中下游水平,年均煤比长期在100kg/t徘徊。在28高炉大修时,同步进行了喷煤系统全面改造。新
系统采用了中速磨制粉,浓相输送烟煤、无烟煤的混合喷吹技术,一期工程于2004年4月和7月先后在28
高炉和18高炉实现喷吹,2005年4月二期工程竣工。在38高炉投用,至此三座高炉均采用混合喷煤。通过
对不同烟煤配比喷吹的安全性和高炉大喷煤操作制度的不断摸索,烟煤比从25%逐步提高到50%,煤比从
一412—
图1 2005年高炉风耗
降,燃料比基本持平。以煤代焦,节能降本成效显著。第三代高炉近年煤比、焦比变化见表3
表3第三代高炉近年煤比及焦比变化(单位:kg/t)
2.3 02、Nl使用与控制
梅山高炉从2003年4月开始使用炼钢富余的纯氧,虽然用量有限且不稳定。但对高炉强化冶炼提高产
量明显。配合28高炉大修及新喷煤系统建设,新建了制氧厂,向高炉供Q含量为90%的粗氧。采用真空
年8月开始初期设备运行调试。在富氧操作中,坚持把提高氧气利用率与提高风口前理论燃烧温度进行大喷
吹结合起来,2005年富氧率达1.61%提高风口前理论燃烧温度约80℃。富氧增产率达4.5%。
N2作为喷煤输煤载气及保安作用,希望尽可能经济使用。通过对混合煤的性能摸索,制粉、喷吹系统的
研究及改进,在烟煤配比454-5%的条件下,35吨中速磨制粉能力达到设计能力,氮气消耗量比设计下降近
30%,喷吹系统浓相输送达到35kg粉/kg气以上的水平,吨煤耗氮气小于90rn3。
2.4调整高炉原燃料结构,为高炉大喷煤创造条件
梅山高炉长期采用稳定熟料率的操作,即80%±3%烧结矿配20±3%天然酸性块矿、硅石微调炉渣碱
度的人炉料结构,人造富矿率低,对高炉冶炼降低消耗不利。在长期配加高烧损的梅精粉不利条件下,在保
持烧结矿碱度1.75±0.03、合理控制烧结矿FeO%、保证烧结矿转鼓和热强度不受影响的前提下,坚持探索
低硅烧结,控制MgO%含量,提高TFe%,降低高炉渣量至300kg/t以下,降低冶炼能源消耗。炼焦根据煤
种制订优化配煤方案,提高了焦炭质量。原燃料质量改善和炉料结构调整,为高炉实现大喷煤提供了坚实的
基础,原燃料指标及高炉相关指标见表4。
表4原燃料结构变化及高炉相关指标
2.5进一步提高风温
梅山高炉内燃式热风炉有史以来单烧低热值高炉煤气.其热风温度多年采取关闭混风大闸的全风温操
——413——
气,风温进一步提高到1150℃;28高炉采用了奥钢联热风炉技
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