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对一起工业锅炉水冷壁管爆管、锅筒底部变形鼓包的原因及分析.pdf
对一起工业锅炉水冷壁管爆管、锅筒底部变形鼓包的原因及分析
宋洪昌
天津市大港区特种设备监督检验所
摘要:本文简要就一起工业锅炉在运行中出现水冷壁管爆管、锅筒变形鼓包事
故发生的主次原因进行粗劣的分析,强调检验和使用单位加强水质
管理和监督,确保锅炉安全、经济运行
关键词:工业锅炉、水质、水冷壁管爆管、锅筒变形鼓包、原因、分
析、监督管理
中图分类号:TK223 文献标识码: A
一、 事故概况:
2012 年 6 月 2 日 9 时,天津市××××建材有限公司一
台 2012 年 2 月投用的型号为 DZL6-1.25-AⅡ工业锅炉在运行过
程中右侧前数第二根水冷壁管发生爆裂致使饱和锅水全部泄出
事故。
二、 现场调查及检验
接到使用单位事故报告,相关检验技术人员及时到事故现场
进行检验和走访司炉工和相关人员。通过对事故锅炉检验,发现
锅筒水侧底部集泥渣 100 mm,集箱水侧集泥渣 80 mm、水冷壁
管水侧和锅筒水侧结水垢,最厚处约 2 mm.;炉膛右侧前数第二
根水冷壁管距集箱顶部向上 410 mm 处发生爆裂,尺寸长 36 mm.
最宽处 6mm,锅筒底部距前拱墙边缘 60 mm 处起向后存在一处
鼓包变形,尺寸长 230 mm 宽 220 mm 近似圆形,高 55mm,炉
膛内结焦严重,水处理设备没有投用,水箱底部存有少量泥沙,
水箱出水口设在底部与上水泵连接。
通过对 司炉工和相关人员走访了解到事故锅炉在事故发生
时,锅炉蒸汽压力为 1.1 Mpa,使用的原水为浅层地下水且含泥
沙。
三、 事故原因及分析
(一)主要原因
本次事故的主要原因是由于原水中含有泥渣加之水处理设
备未投用,水质严重不达标,在锅筒、集箱底部形成泥沙沉淀和
水冷壁管水侧结垢形成导热的不良体,造成锅水不能与受热表面
进行良好的热交换导致受热表面局部壁温超过锅炉金属材料的
许用温度,材料的金相组织发生变化形成蠕变,金属强度降低、
韧性下降,在锅炉蒸汽压力作用下所致。
有资料显示蒸汽锅炉在 1.1 Mpa 蒸汽压力下,正常情况下锅
炉的受热面金属温度一般为 210℃-220℃。当受热面结水垢和集
泥渣的情况下,由于水垢、泥渣是热的不良导体,导热系数仅为
碳钢的几十分之一至几百分之一,水垢、泥渣的存在直接影响锅
水与受热面的热交换,受热面吸收的热量不能正常释放造成受热
面壁温升高,当壁温超过锅炉金属材料的 450℃许用温度时,锅
炉金属材料的内部金相组织将发生变化,组织晶粒逐渐粗化形成
蠕变现象,金属材料韧性下降、强度降低。当受热表面结水垢为
1 mm 的情况下,受热面壁温约在 400℃左右(估算值),当受热
表面结水垢为 2 mm 的情况下,受热面壁温约在 600℃左右(估
算值),估算值因水垢成分组成不同有一定的差异。事故锅炉锅
筒水侧底部集泥渣和部分水冷壁管结垢的厚度大于 2mm,在火
焰直接加热下,部分受热面金属材料壁温超过许用温度,材质性
能失效而酿成事故是必然的。
(二)次要原因
1、 司炉工不能按规定定时、定量排污,锅水中的沉淀泥渣、
水渣、水垢不能及时排出,经过长时间的积累形成集渣。
2、 炉膛后拱前端处严重结焦,阻碍了烟气的正常流动,造成
炉膛前端热量集中。
3、 集箱严重集泥渣缩小了锅炉正常运行时锅水自然循环所需
要的流通面积,破坏了原设计锅水的自然循环系统。
4、 使用浅地层水,没有对原水进行沉淀过滤直接进入水箱而
水箱出口设在底部与上水泵直接连接,泥渣在上水泵的抽
吸下进入锅筒,水处理设备未按规定投用,造成水质不能
满足工业锅炉水质的要求。
四、 结束语:
工业锅炉水质是保证锅炉安全性和经济性的重要指标,
检验和使用单位必须引起足够的重视。检验单位应指导和监
督使用单位的水质管理。使用单位应加强锅炉管理工作,提
高操作人员的的操作技能和责任心,按规定加强水质自检工
作,及时掌握水质变化,采取相应的措施,确保锅炉在安全
状态下运行。
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