浆料动态更新对硅片切割影响.docx

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浆料动态更新对硅片切割影响

浆料动态更新对硅片切割影响   一、实验目的   1、分阶段添加浆料,提高砂浆切削力   2、降低硅片表面TTV值   3、通过动态更新浆料,最终减少浆料用量   二、实验方法   选用HCT线锯使用现用工艺满载切割多晶硅块。切割前添加400L新浆料进行切割,切割到60%在不停机状态下再添加100L新浆料,直至切割结束。   三、实验过程   硅片四车间3月15日——4月11日在机床Y71和Y72做砂浆分两步添加实验,现对此期间切割状况予以实验反馈,统计数据如下:     在此期间四车间的平均合格率为96.24%,A级品率为90.22%。   其中,   Y71—390由于导轮寿命将终出现大量切斜,导致合格率仅为93.61%;Y72—377由于收线轴断线从而出现大量翘曲,合格率低至为82.41%。Y72-412出现200mm切斜,合格率仅为78.62%,A级品.率为45.83%   除去意外的3刀切割数据,基本与车间的平均数据保持一致。   四、实验数据统计   1、切割完成后钢线的线损对比    在切割结束后对切割过程中的20%、60%、100%三个不同的阶段进行钢线搜集并检测其线损。     结论:通过以上数据分析,在切割到60%添加浆料后,砂浆的切割能力有所提升,钢线的线损降低。   2、切割后砂浆的变化   密度   1)正常切割下砂密度变化曲线如下图所示:   2)实验中下砂密度变化曲线如下图所示:   回砂温度   1)正常情况下回砂温度变化曲线   2)实验中回砂温度变化曲线   结论:添加浆料后的回砂温度有略微变化,不影响整体切割。   砂浆电机的转速   1)正常情况下电机转速变化曲线   2)实验中电机转速变化曲线   结论:电机转速的变化,都在额定变化范围之内(1800rpm)   3、导轮的变化   导轮作为一个重要的载体,导轮一些参数的变化可以反映出切割过程中,浆料切割能力的变化。   1)导轮电机功率的变化   2)导轮温度的变化   从图片看,导轮温度变化、导轮电机功率变化不明显。在切割到60%添加100L新浆料,前后切割能力的变化不明显。   4、硅片表面质量 ?? 在切割过程中比较稳定,硅片的质量有些改善:TTV与锯痕都有所降低。   普通机床切割硅片的TTV和锯痕数据统计:      实验机床的TTV、锯痕部分测量数据(单位:um):   切割编号 测量数目 TTV 锯痕   y71-388 4352 20.42 13.11   y71-392 2373 20.53 12.09   y72-382 1907 19.77 11.18   y72-383 2379 19.32 11.75   y72-380 4781 18.62 10.27   y72-387 1163 20.51 11.34   y72-377 2470 19.31 10.25   y72-378 2761 18.91 10.07   y72-359 1024 20.63 5.36   y72-366 1531 21.86 10.03   y72-372 3623 20.94 11.13   平均 2579 20.07455 10.59818   结论:通过本试验可以论证,分阶段添加新浆料,可以持续保持砂浆的切割能力,有效降低切割硅片的TTV的数值,从而还可以降低砂浆的用量,综合降低生产硅片的成本。(

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