氧化铝生产设备及典型故障选编.pptVIP

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  • 2017-04-23 发布于湖北
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氧化铝生产设备及典型故障选编

溶出工艺;内 容 蒸汽-压煮器溶出工艺流程(物料走向、典型故障) 其他拜耳法技术(后加矿技术、选矿-拜耳法、串联法) 拜耳法溶出新工艺;单 管;主要设备 ;缓冲器上方有一套通入高压压缩空气的系统,当料位高时,自动充气阀的打开,压缩空气进入缓冲器;料位过低时,自动排气阀打开,缓冲器上方的压缩空气排出,这样保持了缓冲器压力和料位的平稳;同时缓冲器的压力及料位与隔膜泵建立了连锁,如果压力超压或料位超高,隔膜泵自动停止,为溶出机组的安全运行提供了安全保护。 ;三、单管;四、预热压煮器;冷凝水;五、加热压煮器;六、停留压煮器;七、自蒸发器(闪蒸槽);;八、冷凝水罐;安全知识 ;溶出过程典型故障 ;隔膜泵的外部联锁 ——1#缓冲器、2#缓冲器超高料位 ——1#缓冲器、2#缓冲器超高压力 ——压煮器过热 ——前槽液位太低;离心泵的汽蚀现象 气蚀现象: 现象:泵异响、振动;不上料 原因:由于泵进口来料压力低,料进入泵壳内在流道形成的最低压力小于来料的饱和汽压,产生大量汽体,一方面汽夹带着料强力冲刷泵壳,造成泵壳磨损;另一方面,由于产生大量汽体,使得进入泵内的料体积突然膨胀,阻止了来料的吸入,造成泵不上料。;汽蚀余量:为了防止来料进入泵内,在流道形成的最小压力小于料的饱和汽压而产生汽蚀现象,泵进口的料来的压力必须大于一定值。 处理措施:提高进料槽的液位,以提高来料压力。关小泵出口阀,开大进槽来料阀。 ;加热压煮器管束破损(新蒸汽加热) 现象:-故障压煮器料浆温度异常(偏高) -故障压煮器搅拌电流下降 -故障压煮器内异响 -溶出机组压力上升,并随着新蒸汽压力波动 -冷凝水取样对比分析,故障压煮器含碱度高 -在关闭故障压煮器的冷凝水出口阀、蒸汽入 口阀的情况下,打开冷凝水排泄阀,可发现有料;原因:新蒸汽压力比压煮器里料浆的压力高,当加热管束破损时,新蒸汽直接进入料浆侧,产生冲刷的声音,造成机组压力上升,并随着新蒸汽的压力波动,同时冷凝水含碱度增高。 处理措施:新蒸汽冷凝水改送沉降???关闭故障压煮器冷凝水出口阀,根据机组温度压力情况,关小蒸汽入口阀;如果管束破损严重,则停车处理。;预热器管束破损(包括单管料浆管破损) 现象 -机组压力下降 -预热段冷凝水罐压力上升,安全阀动作 -闪蒸槽压力上升,甚至发生安全阀动作 -冷凝水排泄阀放出来的水带生料;原因:机组压力比二次蒸汽高,管束破损时,高压料浆进入蒸汽-冷凝水系统,使得机组压力下降,冷凝水罐、闪蒸槽压力上升,冷凝水受污染。 处理措施:立即停车处理;相对溶出率偏低 ――根据化学分析报告,检查原矿浆的质量,如果细度过大,或下矿过多,则联系调整 ――检查石灰的添加量和石灰的有效钙是否符合要求 ――检查循环母液苛性碱浓度 ――溶出温度是否偏低 ――料浆溶出反应的时间是否足够,定期排放压煮器料浆不凝汽,以提高机组的满贯率;溶出温度偏低 原因:-新蒸汽压力温度低 -冷凝水流通不畅 -冷凝水系统窜汽 -压煮器空罐,换热面积不足 -加热管束结疤严重,影响换热效果 -闪蒸系统控制不当,造成预热温度低 -保温不好,散热损失过大;措施: ――提高新蒸汽的压力温度 ――调整冷凝水出口阀,保证冷凝水畅通,同时要冷凝水罐有液位,防止窜汽 ――加强排料浆不凝汽,提高机组满贯率,以增大换热面积 ――强化压煮器管束结巴清理,缩短清理周期 ――合理选用闪蒸孔板尺寸,优化闪蒸控制,提高预热温度 ――降低机组进料量;其他拜耳法氧化铝生产技术简介;其他拜耳法生产方法;主要选矿方法;反浮选法 我国铝土矿脱硅反浮选成功的实例未见报道,这可能与我国一水硬铝石矿的性质有关。其主要原因可能是:①含硅矿物种类繁多,可浮选性差异较大;②大部分含硅矿物溶解时,产生硅酸盐类物质或胶体,抑制矿物上浮;③由于选择性碎解作用,使含硅矿物粒度细微,不易上浮;④含硅矿物多为层状结构,层面与端面的电性差异较大,易发生聚团,影响可浮性。铝土矿反浮选脱硅研究工作尚在进一步深入研究之中。 ;;矿石品位与氧化铝生产能耗关系;矿石品位与氧化铝生产物料关系;石灰-拜耳法; ;表7 选矿-拜耳法比较条件和结果;碱耗,kg (100%NaOH);后加矿增溶溶出技术 ; 在我国采用增溶溶出技术,还有利于生产过程的稳定控制。我国的一水硬铝石矿难溶出,要同时达到较理想的赤泥铝硅比和溶出液、有一定的困难。而在后加矿溶出工艺中,第一步溶出一水硬铝石矿时,可适当少配矿,提高第一段溶出浆液的αk,以使一水硬铝石矿在较为宽松的溶出条件下充分溶出,如较低的溶出温度或较低的苛性

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