选煤厂压滤系统的影响因素分析.docVIP

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  • 2017-04-26 发布于北京
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选煤厂压滤系统的影响因素分析.doc

PAGE  PAGE 6 选煤厂压滤系统的影响因素分析   摘 要:为保证选煤总厂洗水闭路循环的稳定运行,对入洗的高灰分煤和尾矿压滤机的生产情况跟班分析。   关键词:高灰分煤;压滤机   1 概述   由于大量高灰分煤入洗,造成我厂压滤机系统超负荷工作,压滤机压滤时间长,浓缩机底流排不出去,影响洗煤生产;滤饼夹心水分大,卸完料后,由于煤泥稀,煤泥外运时容易流到道路上,储运运输困难,因此不得不延长压滤时间,但是水分降低的有限。   为掌握压滤机的工作性能和高灰分煤对煤泥水系统的影响,厂组织6名工程技术人员到压滤系统现场跟班掌握生产情况。   2 压滤设备情况   2.1 压滤机压力车间现有6台压滤机,其中2台800m2板框式压滤机,4台快开式隔膜压滤机。配有3个搅拌桶,6台给料泵全部为100ZJG―I―42。每个搅拌桶对应两台压滤机。   2.2 滤布6#800m2压滤机采用无纺滤布,5#800m2压滤机采用单丝滤布,快开采用专用的滤布。6#800m2压滤机的滤布是3月初整台换新的。平时发现滤布有破损,在卸料时就及时换掉(旁边备有装好滤布的滤板,更换很方便)。   2.3 设备   在2-8日这几天,设备运行正常,没有出现因设备故障影响压滤机回收煤泥的情况。   3 压滤机特点   高灰分煤三级浮沉及煤泥小筛分见下表   高灰分煤三级浮沉 2013.3.31   [\r\Ad\-1.4   1.4-1.8   +1.8   煤泥   计\28.7   12.61   34.78   23.91   100\8.01   36.76   90.07   57.5   52.01\]   注:洗高灰分煤时,压滤机压滤时间长,浓缩机底流排不过来。   高灰分煤泥小筛分 2013.4.6   [粒度\r\Ad\+60   60-120   120-200   200-320   -320   计\6.8   57   21.4   11.4   3.4   100\53.93   54.05   60.67   73.21   80.83   58.55\]   3.1 煤泥粒度组成和灰分对压滤时间和水分的影响   把滤饼三种不同成饼情况的分别做小筛分:   ①正常滤饼。是把滤饼成饼正常没有夹心的滤饼放在一起做小筛分,用来与夹心滤饼进行比较,看煤泥粒度组成与成饼效果的关系。   ②有夹心的滤饼。与正常滤饼比较,+120#含量少、-320#含量多,煤泥粒度组成细,各个粒度级灰分均比正常滤饼高。体现在压滤时间上,2-4日生产的滤饼基本都有夹心,通常都是压滤时间长,(压滤时间短时1h左右不成饼,压滤时间长2h左右能成饼还有夹心),再进一步延长压滤时间,对降水效果也不明显。   ③没有高灰分煤的滤饼。从6日开始没有高灰分煤,7日、8日、9日这三天滤饼灰分分别为46.8% 34.73%、41.52% 43.34%、46.06%,把没有高灰分煤的滤饼单独做小筛分,小筛分灰分为43.40%。虽然粒度组成比有夹心的滤饼的还要细,但灰分低,疏水效果好,容易脱水,压滤时间短。在这几天,入料浓度在350g/l左右时,压滤时间短的有20多分钟、半个小时,浓度低不到200g/l左右时,压滤时间在1~2小时。水分虽然较高,都在22%―23%左右,高的能达到25%,但成饼情况都很好。压滤系统停车时间比厂内洗煤生产停车的时间滞后2-3个小时,压滤机也有停车时间了。   3.2 入料浓度对压滤时间的影响   在煤泥粒度组成正常和灰分较低时,浓度在200g/l左右时,压滤时间得1小时、1.5个小时左右。浓度达到350g/l左右甚至更高时,不到1h就能压好。   4 快开压滤机和板框压滤机的比较   ①卸料时间不同:800m2板框压滤机卸料时间是20分钟/台,快开每台卸料时间为5分钟。   ②在煤泥粒度细灰分高时,快开的优势并不明显,800的夹心没有快开严重。快开主要是卸料快,在循环时间短卸料次数多时能体现出其卸料快的优势。   5 不同煤质对压滤系统的影响   压滤系统的生产时间与洗煤生产时间比较   [\1日\2日\3日\4日\5日\6日\7日\8日\入洗量   洗煤时间   压滤时间\9682   14:50   24\10533   19:50   24\8397   13:0   24\8522   15:30   24\5756   10   22:50\8199   14:30   16:40\7198   13:30   13\5433   11:30   13:40\]   ①装运车间每班

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