降低18号壳系列按键不良率;一、公司简介;小组名称;三、小组成员及分工;所属位置;;五、课题选定;六、现状调查; 根据上表画出柱-线排列图如下:;2005年10月1日-12月31日按键不良缺陷统计; 结论:从对比情况可以看出近期生产的4个系列平均不良率仅在0.625%左右。但18号壳系列远远比4个系列的总和不良率的还多。; 我们把近期生产四个机型按键不良率的平均值0.625%作为QC小组不良率的目标值。;按键不良;末端因素一(工艺指导失误);末端因素二(工艺纪律贯彻率低);末端因素三(电批装配力矩过大);末端因素四(按键装饰片烫印后变形);末端因素五(轻触开关生产厂家不同造成的手感差异); 轻触开关未针对不同厂家而区分物料编号,这就造成同一块印制板上可能出现两个厂家的物料;由于轻触开关主观判断手感(包括按键声)上的差异导致同一块按键板两种手感(其他机型也有相同问题)。;末端因素六( LC-32X18定位柱无定位作用);末端因素七(LC-37X18螺钉柱高度不一);主要原因;序号;序号;效果验证;序号;序号;效果验证;序号;效果验证;十二、按键不良改进结果;十三、按键不良改进前后对比; 十四、效果验证
;
在我们的巩固期(3个月)内我厂还将生产18#壳液晶电视90000台,按总装组立段单机返工工时314元/小时(13元/时×24人),平均单台返修时间为5分钟计算得出:
=90000×(4.88-0.56)%×314×5÷60=101088元
节约返工造成物料的生产损坏与3M胶带浪费(烫印装饰片单价3.59,3M胶带2.8元/M,按键板单机使用0.54M)计算得出:
=90000×(4.88-0.56)%×3.59×2.8×0.54=21104元
活动过程中改模费用:
= 400 × 9次 = 3600元
总金额=101088+21104-3600=118592元
;提高了产品质量并减少了产品返修量和客户投诉,员工的质量意识明显提高,班组的凝聚力明显加强。; 下步计划; 品质改善是一个永无止境的过程,虽然任务艰难,但我们有信心做的更好!
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