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分体式外啮合齿轮泵转动卡滞及其控制方法研究

100 机械设计 与制造 Machinery Design Manufacture 第3期 2011年 3月 文章编号:1001—3997(201 1)03—0100—02 分体式外啮合齿轮泵转动卡滞及其控制方法研究术 于治福 马晓三 商德勇 (河北工程大学 机电工程学院,邯郸 056038) The research on decreasing the rotary clamping stagnation of the split type external gear pump YU Zhi—fu,MA Xiao—san,SHANG De-yong (School of Mechanical and Electrical Engineering,Hebei University of Engineering,Handan 056038,China) { 【摘 要】建立白车身有限元模型,利用实验模态验证模型的正确性。声腔模型和结构模型进行耦 { }合,计算车内测点声压,在此基础上对车室壁板厚度,车身扭转刚度及吸声材料布置形式研究,以控制车{ j内噪声为目标,得出改善车内噪声的参考方法。 i 关键词:分体式外啮合齿轮泵;转动卡滞;设计 ; 十 【Abstract】 analyzing the structure ofsplit type external gear pump,it has resesrched the main re { t sons leading to the rotary clamping stagnation.Then concluding main parts manufacturing and selec一1_ i tionasemble,product assembly,methods of decreasing the rotary clamping stagantion is proposed.And thus i ;these methods Can provide reference for other external gear pump especialy external multi-gear pump. ; { Key words:Split type external gear pump;Rotary clamping stagnation;Design t 中图分类号:TH137.5 文献标识码:A 1引言 外啮合齿轮泵因其结构简单紧凑、体积小、重量轻、自吸性能 好、工作可靠、成本低等优点而得到广泛引用。目前,在工程应用领 域,外啮合齿轮泵的使用台件数约占液压泵总数的70fg~。分体式外 啮合齿轮泵是指泵的齿轮安装壳体、轴承安装壳体分开,传动轴和 齿轮分开的外啮合齿轮泵,其结构如图 l 所示。 外啮合齿轮泵制造过程的装配试验阶段,通常有一次装配、磨 合试验、分解检查零件磨合}青况、二次装配和I生能试验几个环节,在 产品的一次装配和二次装配后,转动卡滞甚至转不动是外啮合齿轮 泵制造中经常出现的问题。分体式外啮合齿轮泵尤其是多联外啮合 齿轮泵在制造过程中,出现装配后卡滞的现象更为严重。外啮合齿 轮泵转动卡滞将导致产品在工作过程中能量损耗大、噪声大 、齿 刮壳体(俗称扫膛)目、端盖和轴承安装壳体内端面损伤、工作介质污 染等危害。因此在保证出口流量和压力等陛能参数的前提下,解决 装配后转动卡滞问题,对于外啮合齿轮泵的制造是十分重要的。本 文以分体式外啮合齿轮泵为研究对象,对外啮合齿轮泵转动卡滞的 原因进行了分析,并提出了控制方法。 2转动卡滞原因分析 2.1零件加工误差原因 由于零件加工误差,导致齿轮泵装配后在试验和工作过程中 齿轮啮合隋况变差,并且传动轴、齿轮、轴承和端盖、齿轮安装壳体、 轴承安装壳体发生干涉,从而导致齿轮泵转动发卡。 ★来稿日期:2010—05—09 ⋯ 】 ⋯ 一 , H⋯ 一 】 H ⋯ ⋯ ⋯ 一 】 ⋯ 】H ⋯ 】 】 】H 】 H 】 , 图3钻铤钢(AIsI4145H)深孔加工零件实物图 (1)尺寸精度 ,内孔直径实测为 71.45ram,孔深为 9450mm,;结合钻铤钢(AISI4145H)零件尺寸要求、 孔直径、孔 深都合格。 (2)表面粗糙度,内孔表面粗糙度实测为R 均在51am内,而 零件要求为 10,达到零件加工要求。 (3)同轴度,内孔的同轴度实测为0.03mm,在零件要求范围内。 4小结 介绍和分析钻铤钢(AISI4145H)材料的物理化学特性、钻削 特l生等。进行钻铤(AIsI4l45H)深孔加工工艺试验,获得了各个工 序加工理想切削工艺参数;通过切削加工试验,研究各参数对加 工效果的影响。钻铤钢(AIs

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