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汽车起重机倾覆事故分析及其预防性处理

学兔兔 4 结束语 和安全性得到明显提高。 经检测和试验验证,管路接头涂胶工艺在解决 通信地址:郑州市中原区西站路99号 郑州字通重工有限公 管路接头漏气方面非常有效,该工艺已在我公司矿 司矿用自卸车研究所(450051) (收稿日期:20l1-09—16) 用车管路装配线上推广使用,车辆运行时的可靠性 汽车起重机倾覆事故分析及其预防性处理 李 宁 ,陈其华 ,周 隽 (1.大连博瑞重工有限公司;2.上海信瑞建设工程有限公司) 摘 要:对一起50 t级汽车起重机倾覆事故进行原因分析,发现汽车起重机支撑腿梁上检修 手孔存在应力集中,在一定应力循环后产生疲劳裂纹,进一步使用后,裂纹扩展,发生开裂,引起支 撑腿梁腹板变形,最终导致汽车起重机倾覆。通过力学分析和疲劳强度计算对该结论进行验证。依 据事故结论,对另一台隐患汽车起重机进行预防性修复处理,并进行载荷试验,试验结果及实际应 用效果表明,修复后强度满足要求。 关键词:汽车起重机i倾覆;应力集中;机械性能;化学成分;维护 表1 50 t级汽车起重机基本臂为10.70 m时的起升性能表 l 事故简介 作业幅度/m 3 4 5 6 7 8 9 2009年,一台50 t级汽车起重机在吊装作业过 起重量/t 50.0 41.5 35.5 25.6 l9_2 l5.O 12.1 程中,发生倾覆事故,导致该汽车起重机报废。汽车 i起升高度/m 10.75 10.23 9.56 8.71 7.59 6.06 3-39 起重机倾覆方向为左前方,通过对倾覆现场进行勘 查发现,汽车起重机左前方支撑腿梁严重变形,局 开裂的起始点在支撑腿梁上的检修手孑L处,对开裂 部开裂。随之就事故进行原因分析,并对另一台隐 处取样,带回实验室作进一步分析,经放大细查,发 患汽车起重机进行了预防性处理。 现取样断口呈纤维状,断口附近有细小的人眼不可 见裂纹数条,属疲劳裂纹。进行产品设计时,在主要 2 原因分析 受力构件上开孔,孔周边必定发生应力集中,必须 调查人员对事故的第一反应是调查事故汽车起 补强,并且要对其进行疲劳强度验算以保证满足强 重机此次作业是否属违规超载作业,因为根据以往经 度要求,否则在经过一定的应力循环后,孔边应力 验,倾覆事故大都与违规超载有关。依此对汽车起重 集中点将产生裂纹,并逐渐放大产生撕裂。经现场 机司机进行询问,得知:事故汽车起重机此次作业为 勘查,在开裂手孔处没有镶边,外部没有贴板补强, 基本臂作业,作业幅度:勾7.90 m,作业载荷为12.4 t, 内部也没有任何补强措施。为此,对该手孔所在的 而根据该汽车起重机起重性能表(如表1所示)得知, 结构件(支撑腿梁)进行疲劳验算,以确认手孔处结 此50 t级汽车起重机在进行基本臂作业时,在作业幅 构在理论上能否通过疲劳验算。 度81TI时的额定起重量为15t,大于此次作业载荷, 汽车起重机的支撑腿梁主要承受来自承载基 事故汽车起重机并未违规超载作业。

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