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数控车床乱丝扣问题的分析与处理

第22卷 第 1期 江 汉 石 油 科 技 V01.22 No.1 2012牟3月 JIANGHANPETR0UEUM SCIENCEANDTECHNOLOGY Mar.2012 数控车床乱丝扣问题的分析与处理 吴天_一ELI国 (江汉石油管理局第三机械厂 ,湖北武汉 430040) 摘 要 :数控车床车丝扣有时乱扣,通过几个方分面的析和问题的排查,其根本原因出在z轴伺服电 机 同滚珠丝杠连接 的胀紧套轴端出现磨损,产生瞬间打滑所致。为了节约成本,保证生产任务的顺利完 成 ,先将丝杆轴端磨损处磨光 ,再将这一部分刷镀到要求的尺寸 (25mm~0.02)。经过这样的处理后 ,将 机床装好试车,结果完全排除了上面的问题,恢复了该机床的正常使用。 关键词 :乱丝扣;主轴转速;Z轴进给量;胀紧套;刷镀 CYNCP一400是我厂现有机床中最早进厂的数控 床床头箱,将主轴所有的传动部分进行了认真仔细 机床,它是采用MNc——862数控系统,x轴和z轴 的检查,特别是传动皮带和离合器部分,没有发现 均用半闭环控制,主轴运用双速电机进行变档调速 任何明显的异常问题。此时将主轴启动起来。同时 的经济型的数控车床 。该机床用G78指令车丝扣 用转速表监测主轴的转速,其结果同系统显示的转 时,有时出现乱扣现象。导致无法进行正常加工。 速保持一致,并且在不同的档位得到不同的相应稳 定值。这样就可以排除主轴转速的问题。 1 数控车床乱丝扣问题的分析 1.3Z轴的进给部分分析 那么问题就出在z轴的进给部分,而z轴的进给 数控车床车丝扣时螺纹乱扣的原因很多,有系 是由z轴伺服驱动板驱动z轴伺服电机 ,再通过胀紧 统的原因,有操作的原因,也有设备的原因。但该 套直接带动滚珠丝杆来拖动大拖板完成的,其位置 机床系统之前一直正常,其操作者是高级技师,这 的检测是由z轴电机的编码器来执行 ,没有全闭环 两者经过排查不存在问题。其主要原因可能是设备 系统的光栅尺。所以其问题有可能出在编码器和 存在问题。 z轴本身的传动部分。 1.1G78~,令 j/n-r-螺纹简单介绍 为了解决这一问题 ,首先必须了解G78指令, 既然用G78指令时aL#u,那么用G01指令车外 圆时也有可能出现尺寸的偏差。用该机床车400— 用该指令加工螺纹时,主轴每转一周,z轴进给量 是数控系统已经计算好的,不需要人为的去操作, 500mm长的外圆,其实测尺寸有时比系统显示的尺 所以这一现象的发生必须从主轴转速和z轴进给量 寸小 1-2mm,这就说明是z轴的位移量发生了偏 差。并且用手摇轮来检测编码器发现它们保持一 两部分来进行分析。主轴转速它是主轴电机通过皮 带传动到主轴离合器,带动主轴运转 ,另一部分传 致,这样也就排除z轴 电机编码器的问题。看来问 题就出在z轴的传动机构上。打开z轴负载监控表, 动到测速机,再由测速机将信号反馈给系统来检测 主轴的转速,系统根据这一转速来确定用G78

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