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16万t/a煤制油变换单元的技术改造

第 3期 (总第 160期) 煤 化 工 No.3(TotalNo.160) 2012年 6月 Coa1ChemicalIndustry Jun.2012 16万 t/a煤制油变换单元的技术改造 侯丽华,南云杰,于化龙,贺 澎 (伊泰煤制油股份有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 010300) 摘 要 分析了伊泰煤制油股份有限公司变换装置中存在的问题,通过新增 1台合成气加热器和调节副 线等改进措施 ,对系统进行了节能增产、增加副产品等方面的技术改造。改造后 ,变换反应温度更合理,变换气 氢碳体积比提高,同时可副产大量蒸汽,节能效果显著。 关键词 煤制油,变换,氢碳体积比,节能 文章编号 :1005—9598(2012)一03~0029—02 中图分类号 :TQ529.2 文献标识码 :B 伊泰煤制油有限责任公司于2006年 5月开工建 设 ,2009年 3月 20日首次投料试车成功产出合成粗 2 改造措施 油品,打通 了工业化示范全部流程 ,2009年 3月 27 日顺利产出我国煤间接液化工业化第一桶合格成品 通过详细的技术分析,决定新增 1台合成气加热 油。至今 ,通过多次工艺、设备调整,工艺流程顺畅,产 器。粗合成气经变换气人 口加热器预热、预变换炉处 品结构合理 ,设备已连续满负荷长期运行。作为一期 理后 ,通过新增合成气加热器被部分高温变换气加 示范工程 ,经过在原有工艺基础上的不断探索 、创新 热,提温后的合成气进入变换炉。增加 1条精度较高 和改进,优化工艺指标 ,完善了煤间接液化工艺技术。 的调节副线调节氢碳 比,以满足F—T合成要求 ,使产 品结构更加合理。改造后变换工艺流程示意图见图2。 1 变换单元存在的问题 伊泰煤制油有限责任公司气化车间变换单元变 换炉由于合成 、油品加工工艺调整 ,要求入 口粗合成 气提温 ,但是受原有系统变换气入 口加热器换热面积 所限,不能充分利用变换后的高温气体换热提温 ,无 法达到能源的最佳回收效果。改造前变换工艺流程示 图2 改造后变换工艺流程示意图 意图见图 1。 合成气加热器为本次技改新增设备,为管壳式换热 器,换热面积 81.3m。气化粗合成气经过预变换炉 ,除 去粗合成气带入系统的碳灰,温度约250℃的气体进 入合成气换热器壳程入 口,经换热后由壳程出口出来 (气体温度为270℃左右)。约 1/3粗合成气进入变换 粗合成气 炉 ,c0体积分数 由 18.3%降至 3.4%,H2体积分数 由 图1 改造前变换工艺流程示意图 14.9%升至29.8%。出炉变换气在变换炉出口截止阀前 , 经新增管线进入合成气换热器管程入 口,换热后的变 收稿 日期 :2012—01—16 作者简介 :侯丽华(1978一 ),女,内蒙古四子王旗 ,工程师,硕士,2002年本科毕业于内蒙古工业大学化工学院化工工艺专 业 ,现从事煤制油气化工艺方面工作,E-mai1:lh.hou@163.tom。 30 煤 化 工

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