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地铁弹簧制动筒体铸造缺陷的消除与工艺优化

学兔兔 生产技术Production Techniques 地铁弹簧制动简体铸造缺陷的消除与工艺优化 徐利楠 (河北欧瑞特铝合金有限公司,河北石家庄 050071) 摘要:针对地铁弹簧制动简体开发试制、批量生产过程中存在的铸造缺陷(针孔、缩松、渣孔)和工艺不足 进行了研究与探讨,并经过实践改进,提高了筒体工艺的稳定性,确保了产品质量。 关键词:筒体;铸造缺陷;工艺优化 中图分类号:TG290.6:文献标识码:A;文章编号:1 006-9658(2 014)O6—00 1 2—02 D0 I:1 0.3969/J.1 5 S n.1 006—9658.2014.06.00 5 大力发展城市轻轨和地铁,是近年来我国解决 在初次试制中,产品外观轮廓清晰,成型良好, 城市交通拥挤、降低能源消耗的战略措施之一。弹 筒壁内侧有渣孔缺陷,各种尺寸符合图纸要求。通过 簧制动简体是轻轨和地铁制动系统关键配件之一, 加工验证,在部分产品的冒口根部,呈现不规则的片 用于北京 14号线和武汉2号地铁线上的机车制动 状铸造缺陷,成品率低于50%。经过对该产品进一 机构。 步逐层切削,分析筒壁为二次氧化渣,冒口根部为针 孔、缩松。 1 弹簧制动简体的工艺特性和试制中的主要质量 缺陷 2 弹簧制动简体铸造缺陷的原因分析 弹簧制动简体作为地铁制动系统的关键配件 渣孔、针孔和缩松是铝合金铸件常见的质量缺 之一,外形为筒形,上部方形为装配部分,筒壁厚偏 陷,且铸造缺陷具有伴生性。一般而言,其产生的原 薄,筒形部分占产品总高度85%。铝合金铸造,要求 因主要如下: 使用材质为ZL1 1 1。为保证其产品强度和机械加工 (1)模具排气不畅通,致使产品局部存在憋气现 性能,要求进行打压试验,确保使用时不出现介质 象,凝固速度减慢。 泄漏。弹簧制动筒体外形尺寸适中,预估铸件毛坯 (2)补缩通道建立不完善,没有完全起到顺序凝 质量为9.5 kg,采用机开模作业、重力倾转浇注、顺 固的作用,造成产品个别部位补缩不足,致使冒口根 序凝固的工艺方案。 部出现缩松。 (3)浇注系统设计有一定缺陷,没有起到集渣作 收稿日期:2014—07—07 用,甚至在浇注时出现铝液撞击翻滚现象,形成二次 稿件编号:1406—611 渣。 作者简介:徐利楠(1986一),男,工程师,主要从事新产品设计开发 (4)铝液熔炼质量不高,精炼不到位,含气量偏 等工作. Improvement on Casting Process and Production Practices in Railway Passenger Train with Tight Lock Couplers YU ShuJi,JING LiuSheng,WU JianMin,HUANG Bo,LI Chun (CSR Qishu

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