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中板轧机推床液压系统提速改造

久寝幺每 中板轧机推床液压系统提速改造 刘文勇 ,林建筑z (天津钢铁集团有限公司中厚板厂,天津300301;2.天津天钢联合特铜有限公司,天津301500) 摘【 要】轧机推床速度随着轧制节奏的加快不能满足工况要求 ,压下机构完成辊缝预摆和推床完成转钢的时间不匹配 , 辊缝预摆时间远远短于推床完成转钢时间,制约轧制节奏,影响机时产量。经工艺测算 ,当原来推床速度由100mm/s增加到 350mm/s时可满足轧制节奏要求。对推床液压系统泵源进行了改造,通过增加泵组和蓄能器组,加大管路通径,调整系统压力 , 使推床速度达到 350mm/s以上。机时产量提高了30t/}l,年可提高产量 19.5万t。 关【键词】轧机 液压系统 速度 改造 1 引言 天津钢铁有限公司3500mm中厚板轧机是新建 的一条独立完整的现代化中厚板轧机生产线,设计产 能 120万t。这条中厚板生产线,其双机架轧机的配置 及合理的工艺布局,集机械设备、液压设备、电气设备 及 自动化设备完整配套为一体,体现出了目前国内中 厚板轧机的最高装机水平。 随着各方面管理及职工技能的提高 ,已达到年产 150万t的生产能力。但在生产实际过程中还存在机 时产量偏低的现象,这主要是由于在粗轧机在开坯时 推床速度慢造成的,在实际轧制过程 中,压下机构完 成辊缝预摆和推床完成转钢的时间不匹配,辊缝预摆 时间远远短于推床完成转钢时间,制约轧制节奏,影 供油 响机时产量。为最大限度地发掘设备潜能,提高轧制 泄霈 节奏,对粗轧机推床进行了提速改造。 2 改造前推床液压系统简介 图1 改造前控制阀组原理图 中板轧机推床是钢坯在轧制过程中的主要设备, 表 1 改造前系统参数表 其主要功能是使轧件对中于轧制中心线,使轧件安全 项 目 参数 顺利通过轧机 ,同时对轧件进行测宽。其动作的完成 公称压力 l6MPa 公称流量 540 min 由液压系统执行的。 电机功率 75kW/台(3用 1备) 改造前液压系统为4台 180排量的泵,3用 1备 , 工作介质 ISOVG46抗磨液压油 系统压力 16MPa。蓄能器组由8个 SB330—50A1皮囊 系统清洁度 NAS9级 蓄能器组成。阀组原理如图1,轧机前后推床共由4组 油缸移动速度 100ram/s(单侧,原设计); 如下图的阀组组成 ,执行元件为8条~160/120xl760 油缸最大行程 l760mm ; 廿 的油缸。由 1个泵站提供动力源。 推床开口度设定精度 ±2mm ; 系统参数见表 1。 推床测宽精度 ±1mm: 以钢坯尺寸3200mm(长)x2100mm(宽)x180 推床油缸 2X4X 160/ 1201x760mm m m (高)为例,在开坯横顿转钢时,推床液压缸单边行 为解决推床速度慢的问题 ,应从电调

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