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汽车轮毂螺栓压机控制系统的设计与应用
学兔兔
汽车轮毂螺栓压机控制系统的设计与应用
口 周见行 口 陆 旭 口 姜 伟
浙江工业大学机械制造及自动化教育部重点实验室 杭州 310014
摘 要:桌型轿车前轮毂轴承单元上有4个螺栓需要压入。传统的加工方法会由于螺栓的加工误差而造成螺栓欠压,
出现质量问题。现提出了一种基于单片机和计算机的压机控制系统,对整个螺栓压入过程进行控制,并结合过盈联接相关
理论,通过斜率窗口判断的方法对数据进行分析得出产品是否合格的结果。实际运行表明,系统切实可行,能有效地提高
加工效率和质量。
关键词:轮毂 螺栓 压力位移控制 斜率窗口判断
中图分类号:TH6 文献标识码:A 文章编号:1000—4998(2009)01—0030—03
轿车前轮由车胎、轮毂、轮毂轴承、刹车鼓等主要 选择电路、A/D转换电路、微控制器 MCU、串口驱动电
部件组成…。轮毂轴承既与轴相连,又与轮毂相连,起 路、人机接口、油压控制电路、油缸、压头、计算机等组
到了车轮和前轴之间的联接作用。而轮毂轴承和轮毂 成。4个压头上各装有1个压力传感器和1个位移传感
之间的联接,通过车轮螺栓来实现。车轮螺栓联接在轮 器。为了克服螺栓加工平面的误差,每个压头内都装上
毅轴承的外圈上,螺栓与轮毂轴承外圈上的螺栓孔之 弹性元件,通过首先压到螺栓的压头内的弹性元件的
间采用过盈配合,制造时使用专用的压机将车轮螺栓 压缩,来使得其余的压头可以继续向下压缩。由于系统
直接压进轮毂轴承外圈。轮毂轴承外圈与螺栓的实物 存在多个传感器,而且每个压头上的压力和位移数据
见图1所示。 需要同时进行采集,所以使用了双四选一的多路开关
传统的加工方法是使用压机在人工控制下将螺栓 芯片 HCF4052。单片机和计算机之间采用串口进行通
压入轮毂轴承外圈,并由肉眼观察压人的深度,或者直 信 ,采用 了 MAXIM公司的 MAX232芯片微控制器
接使用很大压力直接将螺栓完全压入,然后采用手工 MCU和 PHILIPS公司的 P89C58单片机芯片,该芯片
测试螺栓扭矩的方法来检验两者之间是否联接紧密。
由于螺栓加工平面的误差(指的是螺栓帽头的厚度,见
图2中的 A)可以达到0.6 mm,并且螺栓后部的减载槽
的加工质量不高、形状各异,因此这种传统的加工方法
很难判断是否出现螺栓欠压状态,而且效率低下。各个
部件的相对位置见图2所示。
1 基于单片机和计算机的压机控制系统
为解决上述 问题 ,设计 了现在 的系统 :一个四压头
的压力位移测控 系统。4个压头平齐地装在一个油缸
上,分别在每个压头上安装压力传感器和位移传感器,
使用单片机来对压力值和位移值进行逻辑判断,控制
压制过程;使用计算机来存储和显示压力位移曲线,并
对压力位移曲线数据进行分析,控制压制质量。其中压
力位移的逻辑判断和压制质量分析功能是整个系统的
核心。
2 系统实现
如图3所示,系统主要分为3个部分,分别为压机、
单片机和计算机;主要由传感器、滤波放大电路、多路
收稿日期:2008年8月
~009/1 机械制造47卷 第533期
学兔兔
采用高性能 的静态80C51设计 ,由先进 CMOS工艺制 机发送压制过程结束 的命 令 ,并控制压头上升至起始
造并带有32 k-7-节的非易失性 Flash程序存储器。计 位置。
算机程序主要负责判断参数的存储、传感器标定曲线
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