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提高转炉终点余锰工艺研究

总第 159期 山西冶金 Total159 2016年第1期 SHANXIMETALLURGY No.1,2016 | 刚睫_.应用技术 DOI:10.16525~.cnki.cn14-1167/ff.2016.0lI22 | 提高转炉终点余锰工艺研究 孟义春, 燕建宏, 李 宁, 李国军 (h-钢长治钢铁有限公司炼钢厂, 山西 长治 046031) 摘 要 :从热力学角度理论分析锰的氧化还原反应,并结合现场统计数据,研究影响转炉终点钢水余锰含量的因 素及其变化规律。研究表明:终点余锰含量的主要影响因素是喷溅、渣量、终渣TFe含量以及终点成分。通过此 研究结果。提出改进提高转炉终点余锰含量的工艺措施。通过控制过程喷溅、优化造渣工艺、控制终点成分等措 施的实施,长钢炼钢厂2015年上半年余锰质量分数较2014年下半年提升了0.09%,节约锰铁合金约 1.21kg/t。 关键词:余锰 渣量 终点成分 喷溅 中图分类号:TF703.8 文献标识码:A 文章编号:1672—1152(2016)01—0060—04 首钢长治钢铁有限公司(全文简称长钢)炼钢厂 反应生成的氧化产物(MnO)会与(FeO)结合生 目前有 3座8Ot转炉,主要生产螺纹钢和Q235普 成 (MnOF·eO)。随着石灰的熔化,(MnO·FeO)会与 碳钢钢种,最大限度提高转炉终点余锰含量不仅可 渣中的(CaO)反应析出(MnO): 以大幅减少锰铁合金用量,降低炼钢成本,而且随着 (MnO·FeO)+(CaO):(CaO·FeO)+(MnO) (3) 终点余锰含量的提高,钢水氧化性降低 ,进而提高其 冶炼中期,随着炉内钢液温度的逐渐升高,钢水 他合金的吸收率,减少夹杂,提高铸坯质量。 脱碳反应加速,渣中(FeO)的生成速度低于消耗速 1 现状 度,使得渣中(FeO)含量降低,根据反应式(3)可以看 对长钢 2014年转炉终点余锰控制统计数据进 出,反应(2)受到抑制,炉渣中(MnO)被 C【】还原,从而 行分析 ,分析结果为 :全年平均余锰收得率为 发生回锰现象: 38.68%;上半年铁水 (Mn)平均为0.277%,平均终点 (MnO)+[C]=[Mn]+C0 (4) 余锰含量 (质量分数)为 0.110%,余锰收得率为 冶炼后期,钢水碳含量逐渐降低 ,熔池内钢液的 40.6l%;下半年铁水 (Mn)平均为0.483%,平均终点 氧化性较强,反应式 (4)受到一定抑制 ,钢水中的锰 余锰含量 (质量分数)为 0.181%,余锰收得率为 按式(5)和式(6)重新被氧化进入炉渣: 37.86%,余锰收得率较上半年降低 2.75%。 [Mn]+[0]=(MnO) (5) 2 锰的氧化还原热力学分析 M【n]+(Fe0)=(MnO)+F【e】 (6) 转炉冶炼初期 ,铁水中的硅首先被氧气氧化,然 因此,在整个吹炼过程中,钢液中[Mn]的变化如 后铁水中的锰被氧气氧化进入炉渣 ,使渣中(MnO) 下页

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