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棒材机组生产线轧机区设备改造
技术改造与改进 第28卷2010年第4期 (总第 148期)
棒材机组生产线轧机区设备改造
安 青 范海军 韩彩凤
(安阳钢铁公司第一轧钢厂 安钢 455004)
摘 要 为了挖掘生产潜力,提高经济技术指标 ,通过 自行设计制造相关装置,成功解决了轧机区设备设计
不合理 ,产品规格范围窄,自动化程度低等缺陷。
关键词 锁紧机构 横移装置 活套 冲击速度 轧线速度
安阳钢铁公司第一轧钢厂 300mm棒材机组 组的8号和 10号轧机的锁紧和横移全部采用了液
的轧机全部为高刚度轧机,其工艺布置 (见图1),机 压控制 。
图 1 机组半连续式工艺平面布置
1 改造前存在 问题 (3)产品规格范围窄:机组现有的装备水平只
(1)轧机锁紧机构可靠性低 :由于设计上的缺 能生产 20ram~ 28mm的圆钢 ,在 品种、规格上
陷,轧机液压系统的运行不正常,导致轧机锁紧缸 不能与其他机组形成产品系列。
松动,使得轧机偏移,造成堆钢事故较多。
(2)中、精轧机列的结合部事故突出:因精轧 2 改造方案
机列的首架为交流电动机传动,而中轧机组均为 (1)改进轧机横移装置 ,采用 国内外先进 的锁
直流传动,两者之间不能形成直接的联调关系,靠 紧机构和控制系统,并完善润滑系统。
人工调整连轧关系,致使生产事故较突出。 (2)中、精轧主机列传动系统由直流电动机驱
座上的附着管线先敷设好,优化中修网络 图,合理 产生负面影响,改造后的铸坯输送辊道设计先进 ,
组织项 目并实施 。改造流程 :拆卸辊道底座附着 运行平稳;有效地解决了铸坯输送辊道频繁损坏、
管线一拆卸辊子及辊道底座一打地脚螺栓孔及埋 铸坯跑偏的问题 ,不仅大大降低使用、维护劳动强
设地脚螺栓一安装辊道底座、调整及二次灌浆 度 以及备件成本,而且消除了安全隐患,为连铸机
安装辊子并调整一安装十字轴万向联轴器一连接 连续出坯提供了可靠的设备保障。对国内同类型
辊道底座附着管线一试车。 设备的改造具有一定的借鉴意义。
(2010-01—19收稿 )
5 结束语
铸坯输送辊道 的改造 ,未对铸机各方面性能
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第28卷2010年第4期(总第148期) 技术改造与改进
动,参与联调控制。直流电动机通过联轴器将动 缸损坏或锁紧不到位时出现跑偏现象,在每台轧
力传人主减速机,再通过联轴器将动力传人轧机, 机横移缸侧增加机械锁紧装置1套,在每个横移缸
电气控制采用GEDV300数控装置和GEPLC90—70 底座上增加 1个调整底座,中间用连接杆进行连
可编程序控制器联合控制。 接,在调整底座上用螺栓进行锁紧。
(3)把两台交流高压主电动机改为直流电动 3.2 中轧机列直流改造
机,实现全数字化、全联调数控调速 ,解决配辊问 (1)电动机选型:对电动机进行了选型,选用Z
题,拓展产品规格。 系列直流电动机。考
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