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镗轴氮化缺陷分析

第4卷第 1期 陕西工业职业技术学院学报 V_01.4No.1 2009年2月 JournalofShaanxiPolytechnicInstitute Felb .2009 镗轴氮化缺陷分析 燕样样 ,邹恩新2 (1.陕西工业职业技术学院材料工程系,陕西咸阳,712000;2.汉川机床集团公司热表公司,陕西汉中,723003) 摘 要:采用金相检验、显微硬度测定、扫描电镜等手段,对镗轴氮化、磨削后表面出现凹坑的原因进行分析。结果 表明:显微组织中的针状、脉状和网状氮化物以及粗大的曰火索氏体的出现,使磨削应力增大,最终导致氮化层中硬 脆相剥落而形成了凹坑。 关键词:镗轴氮化;38CrMoA1A钢;磨削应力;表面剥落 中图分类号:TG156.8+2 文献标识码:A 文章编号:9459—20091【)一0005-02 TheDefectAnalysisofBoringAxisNitrated YanYangyang ,ZouEnxin2 (1.DepartmentofMaterialEngine.zing,ShaanxiPolytechnicInstitute,XianyangShaanxi712000,China; 2.Heat SLirfs.ceTreatmnetCorporationofHanchuanMa chineT CompanyGroup,HanzhongShaanxi723003。China) Abstract:T-hereasonofthepitonthesurfaceofboringaxisnitratedandgrindedisanalyzedbythewayofmetallographic0锄【rlirm— tion,micro—hardne~8testingnadSEM .Theresultshowsthatneedle—like,rr~untain一1ike,nettde nitratenadtheoo~-8etempered sorbiteincreasehtestre~ofgrinding。whichcausesstrippingofthestiffphaseinhtenitratinglayer. KeyWords:boring axisnitratde ;38CrMoA1A steel;stressofgrinding;stripping 后的镗轴内表面(如图 l箭头所示)呈银灰色,无光 0 引言 泽,发现针眼状大小的黑色凹坑。在箭头处通过镗 镗轴氮化后进行精磨,在精磨后的镗轴内表面 轴轴心切取一个扇形试样,制备成金相试样进行显 出现针状大小的 “凹坑”,镗轴材质 38CrMoAIA。其 微组织等分析。 加工路线为:粗车一调质一车—铣一钻一磨一消除 应力—磨一氮化一精磨一抛光。热处理工艺:调质 930C×3h,油冷 +600℃ ×4h空冷;消除应力: 580Y;×(6--8)h;渗氮:在氨气分解率为(20--40)% 的气氛中经5101Z~520CX(26~28)h渗氮,在氨 气分解率为 (40~60)%的气氛中经550℃~565c X24h渗氮,最后在氨气分解率95%的气氛中退 氮 2h,炉冷。 图1 镗铀草图 1 理化检验 12· 渗氮层深度的测定 根据显微硬度法[1】对渗氮后的镗轴进行渗层 1.1 宏观分析 深度测定,结果如表 1。 镗轴的草图如图1所示。用肉眼观察渗氮精磨 收稿 日期:20O8—08—25 作者简介:燕样样(1963一),男,

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