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CQ—GNS压裂用稠化剂孪联非离子表面活性剂

为0.69mg/l,破胶液配制体系平均残渣含量为 1.25mg/1, 残渣均为T业品生产过程中产生的杂质,可认为无残 渣,而现用瓜儿胶压裂液的残渣为300~560mg/L。 (3)压裂液耐温抗剪切性能。在 3.5mPa压力 、 170s—l的剪切速率下测试 ,可回收低阻表面活性剂压 裂液清水体系在80 黏度保持50mPa·s以上,破胶液 配制体系80℃黏度保持 30mPa·s以上。整体而言,能 lbJ 满足 100 以内储层加砂压裂改造要求。 图1 可回收低阻压裂液 (a)与 (4)破胶实验。可回收低阻表面活性剂压裂液可 瓜尔胶压裂液 (b)施工流程示意图 实现多元破胶方式。 此外,可 回收低阻表面活性剂压裂液不会因放置 第一种为遇油破胶 ,温度为80 ,当清水配制体 久而腐败 ,无需添加杀菌剂,对水质要求低,任何地 系遇到 0.5%的煤油可在400min内破胶 ,破胶黏度小 表水 (包括高矿化度水)、地层水、返排液都可以用 于 3.5mPa·s,随着煤油浓度的增大,破胶时间相应减 于可压裂施’f,不影响压裂液性能。通过室内实验。 少;当煤油浓度为5%时 ,体系可在 120rain内破胶。 在可 回收低阻表面活性剂压裂液破胶液中加入 l% ~ 而破胶液配制体系在同等条件下破胶速度与效果均好 6%的 (;545稠化剂即可重新稠化携砂:由于对水质要 于清水体系。 求低 ,回收液可重复多次使用 ,达到了循环利用的技 第二种为遇水破胶,常温常压下,当体系遇到 术要求 清水时即可使黏度降低 ,当清水与可回收低阻表面活 性剂压裂液 (清水配制 )比例为5:1时,体 系黏度为 4 现场试验及效果分析 10mPa·S,比例为5:l时体系黏度为5mPa·s,已经破胶。 20l2—2014年,可 回收低阻表而活性剂 裂液 (5)滤失实验。室内应用 GGS71一A型高温高压 在长庆油田累计完成 145口油井水平井 (1392段 ), 滤失仪评价在不同温度下体系、3.5MPa压差下的静态 主要应用于长6、长 7和长8储层, 用 区域为合 滤失。实验结果表明,可回收低阻表面活性剂压裂液 水油FH、华庆油 田和黄陵油田,其中实现最大井深 清水配制体系和破胶液配制体系在 80:温度滤失系数 38l0m,水平段最长 1280m,最高改造 22段,最大单 保持在 1.58X10。。m/min“左右,满足施T要求。 层加砂量 83.9m,最大加砂浓度 750kg/m;最高排量 (6)黏土防膨。该压裂液本身含有阳离子表面活 8.0m /rain,单井最大用液量 13202.2m ,单井最大加砂 性剂,对黏土有很好的稳定作用 ,单纯的阳离子表面 量 896.8m 。 活性剂可防止黏土内的Ca 、Mg 、K、Na离子运移 , 4.1 工程作业效果分析 清水配制体系防止黏土膨胀率可达 83%左右 ,破胶液 (1)摩阻特性分析。选取钻具结构 、施工排龌 、 配制体系黏土防膨率达85%,能够有效预防改造后储 井深相同,施 T液体不同的邻井进行现场对比试验 】, 层的黏土膨胀和运移。 可回收低阻表面活性剂压裂液比瓜尔胶压裂液的施lr (7)压裂液破胶液助排能力。该体系的起泡和稳 压力与摩阻降低了22.9%(冈2)。 泡性能较好,可有效降低净液柱压力,提高返排速度 , (2)返排破

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