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影响丙烯腈装置长周期运行的因素探讨

i式验 ·硼究 ■ 影响丙烯腈装置长周期运行的因素探讨 霍凤 华 张平 徐长 明 (吉林石化公司丙烯腈厂) 摘要 以丙烯腈装置为例,根据多年来丙烯腈装置的运行情况,对影响装置长周期运行的 因素进行探讨,提出优化工艺操作、应用分散剂和阻聚剂、在线清洗技术的应用等措施,从而 延长丙烯腈装置的运行周期,减少装置检修次数,为企业带来了显著的经济效益、环保效益和 社会效益 。 关键词 丙烯腈装置 长周期运行 影响因素 探讨 DOI:10.3969/i.issi3.2095-1493.2012.03.005 大分子聚合物及烃类物质反应生成的碳 ,逐渐附着 1 概述 在列管 内壁上 ,慢慢形成垢层 ,堵塞E一8102列 吉林石化公司丙烯腈装置是吉化 30X10t/a乙 管 ,使列管流通面积减小 。当列管堵到一定程度 烯工程 的配套工程 ,采用美 国BP公司 的工艺技 时,反应器压力逐渐上升 ,流速下降 ,副反应增 术 ,于 1997年 10月建成投产 ,原设计规模6.6× 加 ,反应效果下降,导致消耗上升 ,最后导致反应 10t/a,至2000年丙烯腈装置 实 际生产 能力 已达 器无法正常运行 ,不得不停车对E一8102列管进行 8×10t/a。 为 了满足下游装置发展需要 ,2000年 清洗 ,增加了设备检修费用。同时在装置停开车过 公司对丙烯腈装置进行扩建改造 ,从 8X10t/a改 程 中也增加了原料及产品的损失 ,降低了装置的经 造 到 10.6×10 t/a,并 于 2002年 6月 实施 完 毕 。 济效益 ,因此可 以说 ,反应气体冷却器E一8102是 2003年新建成第二套丙烯腈装置 (简称二丙),规 制约丙烯腈装置长周期运行的一个瓶颈问题。 模为 10.6×10t/a,丙烯腈装置生产能力达到21.2X 2.1.1 优化工艺操作 10t/a。2005年第三套丙烯腈装置 (简称三丙)开 1)适 当降低反应器压力 。在保证 丙烯腈单 始建设 ,2010年建成投产 ,丙烯腈装置总能力达到 收、转化率情况下尽量降低反应压力 ,保持反应气 42X10t/a。通过这三套装置多年 的运行情况来 体流经E一8102时有较高 的流速 ,减少反应气体 中 看 ,装置运行周期很难达到一年以上 ,运行到半年 的催化剂及杂质在冷却器列管内壁结垢的几率。 左右 ,反应气体冷却器E一8102就 出现堵塞迹象 , 2)适 当提高 出口气体温度 。适 当提高E一8102 或者精制系统各塔塔板有聚合现象 ,严重时反应系 出口气体温度 ,减少有机物在E一8102列管内的聚 统无法正常运行 ,精制系统产品质量不合格 ,造成 合 ,设计控制温度为210-230 ,实际控制在220~ 装置被迫停车检修 ,因此 ,工厂一直在探索延长丙 230℃ 。 烯腈装置运行周期的方案。 3)做好定期切换 “u”管的工作。催化剂中的 活性组分在反应过程 中升华 ,并在 “u”管壁上凝 2 影响因素及解决措施 结 ,不但使反应器散热效果降低 ,同时也使催化剂 2.1 反应气体冷却器 E-8102 中活性组分的浓度降低 ,而导致催化剂的选择性降 反应气体冷却器E一8102是丙烯腈装置 中的一 低 ,相对增加了副反应速度 ,使聚合物的浓度相对 个关键 设备 ,从反应器 出来 的反应气体必须经过 增高 ,E一8102堵塞的可能性增大 ,不利于系统 的 E一8102冷却到一定温度后再进入急冷塔 。反应气 长周期运行。所以,根据反应器的反应状况 ,每周 体在E一8102的冷却过程 中,细颗粒催化剂 、一些 对两组 “U”管进行切换 ,充分保证催化剂活性组

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