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073 空料线停炉过程中的理论计算..doc

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073 空料线停炉过程中的理论计算.

空料线停炉过程中的理论计算 赵先胜 张云平 李信平 (武钢集团昆钢股份有限公司炼铁厂) 摘要 昆钢5高炉采用空料线煤气回收法停炉,采用炉顶煤气分析与现场计算相结合判断料面位置,取得了煤气回收时间长,降料面消耗时间短的较好效果,为以后空料线降料面积累了经验。 关键词 高炉 空料线停炉 现场计算 1概论 昆钢5高炉有效容积为700m3,钟式炉顶,设计有16个风口,一个铁口一个渣口,料车上料。由于多方面原因,炉腹、炉腰及炉身下部共破损冷却壁119组,整体破损达到46块,其中,炉腹第四、五段冷却壁破损33组,整体破损12块;炉腰第六段冷却壁破损64组,整体破损5块,勾头全部断水闷死,炉身下段冷却壁破损22组,整体破损8块,为了维持生产,安装铜冷却柱97根,同时采用炉外喷淋的办法维持生产,由于冷却壁大面积破损、炉壳变形、开裂,导致炉身大量漏煤气,直接威胁到高炉的安全生产。于2009年3月3日采用空料线停炉进行抢修,对风口以上第4——8段炉壳及冷却壁进行更换,对11段冷却壁进行更换,并实施喷涂造衬。 2空料线停炉前的准备工作 为了做到安全快速地降料面,在停炉之前厂部就成立了空料线停炉领导小组,做好空料线停炉的各项准备工作,由技术科牵头做好空料线停炉方案提交停炉领导小组讨论,对涉及到的各项工作提前做好安排部署,落实具体的负责人,确保空料线停炉工作万无一失。 2.1停炉方案 (1)停炉前确保炉况稳定顺行,根据实际出炉炉温及碱度,从3月2日中班开始就适当提高炉温,[Si]=0.4——0.6%,PT大于1430℃,降低炉渣碱度到1.05左右。 (2)从3月2日开始由生产科负责有计划控制槽下料仓槽位,确保停炉后料仓、料车、称量斗及炉顶大小 钟全部腾空。 (3)炉前开口机角度从3月2日中班开始提高2度,确保停炉前几次铁尽量出净。 (4)从3月3日夜班0:00开始改全焦冶炼,矿批18.6吨/批,焦批7.15吨/批,矿焦负荷2.6倍,入炉配比为68%四烧+32%球团,装料顺序为正同装。 (5)3月3日夜班4:00加入一批焦炭(7.15吨),以确保预休风时炉温控制[Si]。0.6——0.8%,PT大于1450℃。 (6)预休风前加入盖面焦3批,共计21.5吨,加完盖面焦后开始降料面,渣铁净,大吹炉门后可以进行预休风操作。 2.2预休风 按停炉安排,3月3日7:00加完3批盖面焦及槽下焦仓内剩余的所有焦炭共计47.5吨,于7:30铁口大吹后安全休风,进行炉顶洒水管的安装及炉壳焊补。新安装的炉顶洒水管为Ф42×4mm的无缝管,其插入炉内的长度为2.5米,插入炉内部分打中4mm的孔4排,孔间距为50mm,打孔部分长2.3米,每支洒水枪共计184个孔,共安装7支洒水管(设计有8个孔,其中1个孔安装炉顶蒸汽),从风口平台引一根中压水到洒水管平台,确保水压、水量足够。另外又准备了长度为6米的4根Ф42×4mm尾端带退拔的无缝管备用,备用管插入炉内部分打Ф4mm的孔4排,孔间距为50mm,打孔部分长2.5米,每支枪共计200个孔,前端头带45度圆锥,露在炉外的尾端用胶皮管与高压水管连接,如果炉项洒水不能满足降料面的需要时,就从炉项煤气取样孔捅入(实际降料面过程中没有使用备用洒水管)。经过维检人员紧张施工,炉项7根洒水管装好,炉壳开裂的部位全部焊好,炉顶上升管上的煤气取样孔吹扫畅通后于12:10复风开始降料面。 3空料线停炉 采用空料线回收煤气法降料面时,根据煤气成分分析结合现场理论计算判断料面的实际位置,降料面初期l小时做一次煤气分析,以后每30分钟做一次分析,当出现以下情况时必须停止回收煤气:(1)煤气中H2大于12%,或是O2大于2%时;(2)在现场计算过程中当料面达到炉腹:(3)炉墙粘结物大面积脱落,爆震频繁,威胁到安全时。 3.1降料面过程现场理论计算 经过统计总结,昆钢5号高炉全焦冶炼时的吨焦耗风量为2200m3/t,随着料面的下降,料层减薄,间接还原减弱,入炉风量用来燃烧焦炭的量不断下降,在现场计算时炉腰以上取100%,炉腰取80%,炉腹以下取70%,炉料平均压缩率取11%。 首先根据“梯形的中位线等于上底加下底除以2”,将炉身分成高都为1.46米的7个等高的小圆台,分别计算每一个小圆台的体积,越到炉身底部,其截面积越大,为了减小计算误差,又将靠近炉腰的两个小圆台分成高为0.73米的4个等高的小圆台,计算出每个小圆台的体积及累计体积(见表1),同样的道理将炉腰分成3个等高的圆柱(见表2),将炉腹分成4个高为0.75米的倒置圆台(见表3),由于风口中心线到炉腹还有0.6米,该部分的体积为20.954m3,因此全部腾空的体积应为612.535

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