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- 2017-05-30 发布于河南
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道岔曲基本轨折断的处理
案例1 道岔曲基本轨折断的处理1.1 基 本 情 况×月×日,×线路车间在天窗内例行检查时,发现×站上行正线x道岔曲基本轨垂直折断,断缝17㎜,断缝位于第19根岔枕滑床板与曲基本轨轨底着力点处,距尖轨端8.4m,现场实测轨温1℃。车间主任立即将断轨情况报告工务段调度,工务段长、主管副段长迅速赶赴现场,同时工务段调度将情况上报工务处。根据现场情况,工务处组织工务段研究制定了采用急救器、单面夹板加固的紧急处理方案,经主管局长批准并报部运输局基础部后,工务段立即组织实施。加固处理后,限速80km/h开通道岔直向并安排人员添乘检查,邻线限速160km/h。为做好永久处理,路局组织现场调查,召开由运输、工务、电务、生产厂家等单位参加的专题会议,研究确定更换基本轨施工方案、放行列车条件和开通后添乘及现场检查安排。次日天窗内更换道岔基本轨,开通后第一列(确认车)限速160km/h,确认车通过后,工务、电务人员上线检查,第二列限速200km/h,第三列限速250km/h,第四列起限速300km/h,随后要点30min工务、电务上线检查确认设备状态良好后,于13时17分恢复常速。该道岔为60㎏/m钢轨18号长轨埋入式无砟道岔(左开),位于350km/h区段,由新铁德奥公司生产,折断的曲基本轨轨型为VRC60,长度24.596m,锁定轨温23℃。1.2 原 因 分 析现场检查该道岔,几何尺寸无超限,联结零件状态良好,曲基本轨轨底上表面有滑床板压痕,经金相分析确定该压痕为疲劳源,是引起曲基本轨断裂的主要原因。1.3处理方案制定和审批(1)检查分析一是断轨后检查轨下基础状态良好,联结零件齐全有效,几何尺寸无超限,断缝拉开17㎜,且为垂直断裂,位于尖轨与基本轨密贴段,具备紧急处理限速开通的条件。二是专业技术人员复核备用基本轨的开向、长度、电务设备安装孔位与现场基本轨相同,工务段组织对基本轨的拆装进行演练,作业人员、机具、材料等满足更换基本轨的要求。(2) 紧急处理鉴于现场轨道状态良好的实际情况,在基本轨外侧安装单边夹板,使用三个急救器紧固,轨底采用方木支垫,道岔直向限速80km/h开通,侧向封锁,由调度所安排调整接发列车进路。开通后,工务段安排人员现场看守,对急救器状态、几何尺寸等每趟一检,邻线限速160km/h,确保看守人员人身安全。(3)永久处理运输、工务、电务部门共同研究制定了更换基本轨施工方案(包括行车组织、电务配合方案),即采用宽焊缝焊接、更换等长基本轨。路局组织召开专题会议对施工方案进行审查,完善施工组织,确定发行列车条件,明确工务段为施工主体,根据会议要求,车务、工务、电务段对施工人员、机具、材料及安全措施进行部署。(4)行车条件紧急处理后,道岔侧向封锁、直向限速80km/h,现场派人看守,邻线限速160km/h。永久处理后,道岔侧向恢复速度(80km/h);直向第一列(确认车)限速160km/h,确认车通过后工务、电务人员上线检查,第二列限速200km/h,第三列限速250km/h,第四列起限速300km/h,至工务、电务上线检查确认设备正常后恢复常速。上线检查时,邻线限速160km/h。(5)方案审批车务、工务、电务段共同制定施工方案,运输处组织工务、电务处共同审核,路局主管领导组织专题研究,审批后报部运输局基础部。1.4 组 织 实 施(1)线下演练在备用道岔存放地进行曲基本轨拆装演练(4人用时60min,所用工具:拆装弹性压簧的专用小撬棍4根,小锤2把,扳手3把)。(2)轨料吊运用汽车吊将备用曲基本轨、2根25m60㎏/m钢轨和20根木枕、零配件,装上轨道平板车,按装载加固方案进行加固(用时120min)。(3)轨料运输按调度命令,装好轨料的轨道车从备用道岔存放站出发,经下行线到达该站,轨道车邻线对位停车。(4)卸车在两线间搭好木枕平台,将5根木枕均匀放于平板车边缘和平台间。用绳索将基本轨两端和中间三点捆牢,每点15人(人员一字排开并站至平板车卸轨的另一面),紧拉缓放(先从一端开始往下拨,慢慢拨至另一端,拨轨2人)将新轨卸至两线间木枕平台上(工具、人员准备用时25min,卸轨用时25min,所用工具:撬棍2根,2.5m木枕10 根,麻绳3根)。(5)拆卸扣件拆卸待换曲基本轨扣件、弹性压簧及有关电务设备(共10人,每根轨枕的内、外侧扣件及弹性压簧装袋并编号,对应放置在直基本轨内侧钢轨边,用时17min。所用工具:拆装弹性压簧的专用小撬棍10根,小锤2把,道岔专用电动扳手1把,塑料袋100只)。(6)确定锯轨位置新、旧曲基本轨长度和电务螺栓孔位置核对准确后,确定原曲基本轨两端的锯轨位置(按新基本轨长度和两端预留25㎜焊缝考虑)。(7)铺设防护轨锯轨并将旧曲基本轨移至两线间(用时28min)。为避免施工过程中损坏尖轨和电务设备,需在道心
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