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- 2017-06-02 发布于河南
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甲醛生产节能技改成效分析
2010年 第 5期 化学工程与装备
20IO年 5月 ChemicalEngineering&Equilment 53
甲醛生产节能技改成效分析
王美玉
(中国石油广西石化分公司生产运行中心,广西 南宁 535008)
摘 要:本文以年产 2万吨甲醛生产实例介绍尾气回收利用,变频调节罗茨鼓风机。纯水槽改装为第
三吸收塔,增加板式换热器,更换尾气锅炉提高尾气处理量等技改成效分析,说明对于中小型老化工
生产企业,重视技改投入,因地制宣,挖掘潜能才是实现节能降耗,提高经济效益的有效途径。
关键词:尾气回收利用;变频调节:纯水槽改装:板式换热器;尾气锅炉
对于老化工生产企业,加快节能技改步伐,及 处理的尾气总量减少,尾气燃烧不完全,总产汽量
时更新淘汰落后的生产工艺、设备,采用新技术, 下降。
新工艺,新设备,新材料,加强能源的综合利用, (3)罗茨鼓风机经几次维修后,输出风量逐
是实现节能降耗,提高经济效益的有效手段。 渐减小,日产量明显下降,特别夏季气温、水温高
本公司前身是创建于 1956年的国有企业,2001 时,日产量仅 80吨 (正常 85吨)。降低劳动生产
年 12月 31日改制为 “民营企业”。改制前企业有 率,增加了能源消耗。
一 套年产2万吨甲醛生产线,于 1985年开始筹建, (4)甲醛生产运行中,检测数据表明吸收效
1988年开始设备安装,主体设备已安装完好,因当 果较差,2群吸收塔 甲醛含量在 6.12%左右,特别夏
时资金紧张而闲置。1995年6月为盘活这一部分闲 季更高,与行业平均水平单耗比,相差较大,生产
置已久的国有资产,开始对该装置进行填平补齐改 成本高。
造,增加了余热及尾气回收综合利用,电解银制备 2相应采取的技改实施方案
工段等内容,于 1996年 4月试车投产运行后,取 (1)更换余汽输送管径,由直径 50mm 改为
得明显效益。改造前企业有一套建于 1979年,年 76mm无缝钢管,相应气动薄膜调节阀,柱塞式蒸
产 5千吨甲醛装置,生产一吨甲醛平均耗企业锅炉 汽阀等进行匹配更新,分两次改造。先是年产2000
蒸汽 1.3吨,且尾气直接放空污染环境。改造后年 吨电玉粉车间内部分蒸汽管路阀门,后是甲醛尾锅
产2万吨甲醛装置在净化环境的同时,实现蒸汽 自 汽包至进供气车间段。投入技改费用约3.89万元。
给有余,每天还有约 10吨余汽可供年产2000吨电 (2)考虑将该装置 日产量由85吨提升到 100
玉粉车间使用。这套年产2万吨甲醛生产装置运行 吨的目标,于2007年 1O月公司决定更换尾气锅炉,
几年后,随着生产设备逐渐老化,凸显其不足之处, 将原 2万吨尾气处理器 更换成 3万吨尾气处理器,
急需更新、配套相关设备,提高产能,降低消耗。 设备更新费用壹台16万元。
因此,针对生产实际,公司及时对存在问题进行整 (3)提出对罗茨鼓风机电机采用变频器调节
改,实施后效果较为显著,具体运作如下: 提速,增加空气流量,主要依据罗茨鼓风机流量O,
l生产中存在的主要问题 轴功率P的变化特征关系,即:
(1)改制后公司分别于 2002和 2004年扩建 Q2=Qr(n2/n1) (1)
二条 4000吨/年 电玉粉生产线,甲醛余汽受原设计
输送管道管径及调节设备的限制,锅炉补充蒸汽供
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