130 kta磷酸装置萃取尾气洗涤技术改进.pdfVIP

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130 kta磷酸装置萃取尾气洗涤技术改进.pdf

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云南化工 Jun.2013 2013 年06 月 第 40 卷第 3 期 Yunnan Chemical Technology Vol. 40 ,No.3 doi: 10. 3969/j. issn. 1∞4-275X. 2013. 03. 018 130 kt/a 磷酸装置萃取尾气洗涤技术改进 周凌翔,彭涛 (云南云天化国际化工股份有限公司红磷分公司磷酸厂,云南开远 661刷) 自 要: 对 130kt/a 磷酸装置萃取尾气洗涤系统存在的问题进行了分析,通过采用管道洗涤, 增加旋风分离器,提高循环洗涤水量,提高渣坝回水补入与取出量等措施,显著提升尾气洗涤系统洗 涤效率。 关键词: 湿法磷酸;萃取尾气;洗涤 中图分类号: TQ028 文献标识码: A 文章编号: l(刷-275X(2013)03()(后4-03 云天化国际红磷分公司 130 kt/a 二水湿法磷 经检修时观察发现,第一氟洗塔喷头多数被硅胶 酸装置工艺流程为单槽单桨反应槽萃取,料浆采 等物质墙死,喷淋效果差,塔内积料多。 用表面冷却器加风机抽风空气冷却,转台过滤机 2) 萃取槽与第一尾气洗涤塔间气相管道结垢 真空过滤。尾气处理流程为萃取槽尾气进入第一 快,垢层可达20 cm。由于此段管道无洗涤,且尾 尾洗塔洗涤,经分离器分离后再由风机抽吸送人 气温度最高,堵塞非常严重,造成气路不畅通。 第二尾洗塔洗涤后高空排放。 3) 尾气洗涤水新鲜水补人量不足,置换量小, 130 kt/a 磷酸装置原设计投矿量平均ω旷/h , 洗涤液质量差。补人尾气洗涤系统的回水量较 3 却10 年挖潜装置产能,投矿量达到平均64 旷/h ,装 小,约 50 -60 m /h ,洗涤后的置换液用于滤饼洗 置产能达到 140 kνa,萃取料浆温度由 79t:提高到 涤水。由于尾气洗涤系统渣坝回水使用及置换量 82t:。由于萃取槽采用空气冷却方式,带人尾气洗涤 小,洗涤液温度高,固体颗粒含量高,洗涤效率低。 系统的热量增加,加之尾气洗涤系统各循环洗涤泵、 的风机进口气液分离器老化、变形,除沫效果 置换泵能力均未改变,最终导致洗涤液温度上升,最 差,风机带液严重。风机进口气液分离设备为立 高可达75t: ,洗涤效率下降,系统结垢随之加快,洗 方体结构,内部均布隔板,来达到气液分离的目 涤塔喷管、喷头极易堵塞,尾气风机叶轮磨损、腐蚀加 的。但由于采用 PP、 PVC 材质,内部隔板易老化 剧,尾气洗涤系统运行周期由原15 天缩短至6 天,严 变形,分离效果差,风机带液严重,叶轮腐蚀快,运 重影响装置的稳定运

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