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- 2017-06-06 发布于天津
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加热分离器系统高温蝶阀改进.pdf
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『 禹 新赶 (1 7
‘——38—— 阀 门 /l999年第 期
闸阀作隔离切断用。但是闸阀启 闭时间较长, 操作力矩较大,但原设计操作力矩考虑较小,
锕一一蠛锄
安装空间较大。有些国外引进的机组在该系统 造成阀门电动装置选择不当。
配备的是高温中压蝶阀。这种阀门国内较步, (2)阀体刚度不够 阀体采用钢板卷焊结
为了满足用户的需要,研制了高温密封式中压 构。在高温状态下电厂管道的热变形较大,对
电动蝶阀。 阀门的附加热应力很大 .造成阀体变形,导致
1 主要性能 阀门泄漏和卡死。
加热系统主要性能如下 (3)阀杆直径偏小 在系统中,蝶板受到
介质 蒸汽 的介质压力很大。如果没有足够强度的阀杆,
温度 ≤350℃ 阀杆必然产生塑性变形,甚至弯曲这也是造成
一一~一~器系统搁一旷滞撇然
工作压力 4MPa 卡死的原 因之一。
公称通径 250mm (4)配合间隙选择不合理 阀杆与阀体衬
连接方式 焊接
允许 内漏量 O.05t/h
控制方式 电动
系统如图l所示。系统需要加温时,关闭
F1,开 启 F2。系统温度达到一定值后关 闭,
开启Fl。为了防止系统超温,F2阀门不能有
一一 阀改 一孙
超标泄漏,否则加热器将给系统加温,以致损
坏系统,该系统一般要求 A、B两点的温差不
超过 5℃。
一一2 ^黼.
R、 为 电动爨阀
圈 1 加热分离器系绕
2 原有阀门的失效分析
华能南京电厂曾将国产蝶阀安装在加热分
离器系统 .但是在使用过程中阀门出现了内漏
和卡死。电厂只得在 阀后增加减温水控制温
度,造成大量能源浪费,影响机组运行。经现
场解体分析 ,阀门原设计存在 问题 。 图2 双偏心蝶阀
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1999年第3朝 阀 门
套配合间隙不合理,可能出现热咬死。
一 . (5)阀杆热变形空间小 没有考虑阀杆热
变形长度方向的变形空间,阀杆受热时长度方
向可能卡死。
3 阀门结构改进
蝶阀在低压低温工况使用,大多采用弹性
橡胶密封。由于该阀门的介质温度较高,所
只能采用金属.金属的硬 密封,但是硬密封性
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