- 26
- 0
- 约3.2千字
- 约 21页
- 2017-06-07 发布于湖北
- 举报
1
07年部品事业部安全改善报告
作成 庄利冰
2007.03.23
口号
安全第一、预防为主!
2
◇安全改善实施背景
2006年度从3月1日到9月1日
重大事故:1件
一般事故:7件
原因分析:
△ 员工对危险源认识不足未能充分认识危险存在
△ 设备的安全防护措施不完善
△ 作业人员相关的教育培训较少
△ 员工安全意识不强。
随着安全生产活动活动的推进,对于现场的管理重视,不断完善安全生
产管理体制,积极地推进和开展安全改善活动,此项报告仅是安全活动中
的一部分,通过安全改善将现场不安全项进行改进,降低事故的发生率。
3
◇部品事业部安全组织结构图
4
◇现状调查
电线破损
设备破损
通道的阻塞
电线拖拉
过长
安全手册
不完善
安全意识差
SRD在06年5月建立安全巡视小组以来,发现现场作业环境不安全的因素较多;
如:设备的不安全和人员行为的不安全,存在安全较多的安全隐患。
5
◇活动目标
POINT:
通过安全改善的推广,逐步消除现场不安全项目,降低安全事故的发生。
重大安全事故为“0”
一般安全事故降低70%
6
◇原因确认
为什么会发生安全事故呢?
管理能力不足
设备不安全状态
人的不安全行为
导致事故发生
7
◇改善事例
06年下半年起各部门积极开展安全改善活动,对现场的各不安全的项目进行整改。
设备不安全状态
人的不安全行为
◎ 测量台的安全防护
◎ 设备光栅防撞保护
◎ 落料机的安全防护
◎ 电柜手柄限位装置
…
◎ 针对不安全的行为
制定《安全处罚条例》
◎ 危险源的识别标准
◎ 全员进行职业安全培训
…
问题点真多呀!!那里着手呢?
8
事故改善事例1---35T冲压设备底座加固
事故: 06年3月冲床35T机床倒塌事故造成人员受伤和设备报废。
改善案:设备的底座未与地面进行固定,设备被碰撞后重心不稳,导致设备从垫脚上滑落。
事故发生后,设备课对所有垫高设备进行了检讨并实施了水平展开,做了加固连
接,防止类似事故的发生。
改善前
改善后
问题点:35T冲压机的垫脚未与黄色的垫块进行固定,易移位。
35T冲压机翻模拟图
1
2
将设备的垫脚与垫块进行了固定,杜绝了设备翻倒的安全隐患。
9
改善后
事故改善事例1-水平展开
改善前
经过这起事故,我们对现场所有垫脚的物品进行了确认。发现200T的大理石测量台同样存在类似安全隐患。大理石平台与垫块没有进行必要的防护措施,在现场复杂的环境中易发生碰撞,严重的可能出现平台滑落等情况,故针对此安全隐患进行必要的安全改善。
与35T冲压机一样的原理,桌脚与垫块未固定,一旦发生碰撞,大理石测量桌会翻到,引起人员受伤。
改善点:
加装了防幢缓冲条
改善点:垫脚处加装了防护栏。
10
事故改善事例2---注塑干燥筒底座
事故简要:06年8月9日作业员在边推边走的过程中,由于干燥筒重心不稳,造成连注塑材料一起翻到,造成直接经济损失达20000多元。
倒塌原因分析:
1.过重:干燥桶内材料多达200公斤。
2.干燥筒中心不稳:上重下轻。
3.人为操作失误:转弯太急,干燥桶设
计缺陷,造成重心偏移。
4.滚轮:底座轮子太小,负重推行困难
首先对干燥机的结构进行分析:主要是结构不合理,存在料桶于底座不在中心位置,这样在移动过程中最容易发生倒塌事故。
?
?
?
干燥筒翻倒事故实景
11
改善前
事故改善事例2---注塑干燥筒底座
原来托盘式的底座存在的安全隐患:
重心不在中心线上,受外力容易倒塌;改善方案:将托盘式底座改成A型底座,让重心与中心线垂直,不会倒塌。(利用三角形具有稳定性的原理)。
改善后
底座重心不稳,容易倒塌。
改为:A型底座支架,重心稳定。
12
事故改善事例2-水平展开
由于光栅是较薄的塑料材质,受外力碰撞后极易破损。追加安全防护的部件,用有机玻璃贴在光栅的反光板表面,万一有物品碰到,也直接撞在有机玻璃上,不会把光栅撞坏。
改善前
改善后
原塑料材质,易损坏。
现有机玻璃材质,不易损坏。
13
事故改善事例3---注塑压入机双手操作
06年7月 注塑压入作业人员单手作业,结果左手食指压伤。通过改善将压入机单手操作按钮改为双手操作按钮。
改善前
改善后
一手按按钮一手操作
双手同时操作用按钮。
14
事故改善事例3--水平展开--多功能剪切机安全挡板
原来多功能落料机在作业时手易伸入剪切刀口内发生安全事故,通过改善将两头用挡板挡住,这样可以防止作业人员的在作业时手伸入的可能。
改善前
改善后
作业疏忽时容易切到手指,且暴露在外面的齿轮也有可能造成一定的危险。
在直角刀口两册分别用角钢挡板封住,确保手不那能进入
15
事故改善事例3--水平展开---点距柜手
原创力文档

文档评论(0)