脱硫预熔渣的操作要点.docVIP

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脱硫预熔渣的操作要点

河北唐山鹿港钢铁公司炼钢厂 使用脱硫预熔渣操作要点: 唐山鹿港炼钢厂生产低碳低硅钢,钢中硫含量在0.025%左右。唐山鹿港铁水条件较好,铁水硫含量较低,但由于生产节奏较快,LF精炼时间较短,平均每炉钢处理时间在20分钟,使LF精炼脱硫能力难以发挥。为进一步降低钢中硫含量,提高产品质量,我公司开发出新型脱硫预熔渣,用于转炉出钢过程渣洗脱硫,使炉渣改质,LF炉造渣前移,实现出钢过程脱硫,并缩短LF造渣时间,提高LF脱硫效率的目的。 新型脱硫预熔渣采用CaO-Al2O3-SiO2渣系,具有熔点低、成渣速度快、脱硫能力强的优点,使用在转炉出钢过程中,利用强大的钢流冲击搅拌有利于脱硫的良好动力学条件脱硫,预熔渣的主要成分见下表。 成分 CaO Al2O3 MgO CaF2 SiO2 AD粉 TFe P+S % 40-45 35-40 3 3-5 2-6 5-8 1.5 0.15 加入量为6-8kg/t钢。按钢水装入量为60吨计算,加入量为360-480kg/炉。 脱硫预熔渣的使用要点如下: 1.转炉冶炼终点渣二元碱度按3.2-3.5控制,终点控制温度1600-1630℃,避免钢水过氧化和高温出钢。 2.钢包不得有残渣,并保证红包出钢。 3.转炉出钢挡渣,控制下渣量≤5kg/t钢。转炉下渣厚度控制在60mm以下,挡渣失败必须及时调整脱氧剂的加入量。 4.采用全铝脱氧或铝铁和少量锰铁复合脱氧等方式深脱氧,保证钢中[Al]s 0.015%,为脱硫创造必要的热力学条件。 5.出钢过程:为保证出钢前期钢包内钢水良好覆盖,出钢前预先在钢包内加入200kg脱硫预熔渣,转炉挡渣出钢,钢水出来1/5时依次加入脱氧剂和剩余的脱硫预熔渣。出钢过程中也可加入石灰约2-3kg/t钢进行炉渣改质,以缩短LF炉精炼造渣时间。 6.出钢过程中吹氩时应采用大气量搅拌,出钢后吹氩时间 3分钟。 7.出钢后钢包内钢水温度不低于1570℃。 8.脱硫率的计算分别以转炉终点和LF炉进站硫含量计算。 9.LF炉精炼采用白渣操作,控制渣碱度≥4,渣中ω(TFe+MnO) 1%,保证脱硫、脱氧效果。 通过以上措施,可在钢中硫含量较低的情况下进一步脱硫,并防止连铸钢水回硫。希望在使用新型脱硫预熔渣的过程中注意以上措施,共同努力提高产品的质量。 北京科大方兴高新技术有限公司 2007年10月16日

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