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pdcaqcc改善报告2
标准化与认知 Standardization Recognition Step 7 文件编号 :S06JE-09-020作者 : 李洪丽 2.新增半自动FPC机台用规格 文件编号 :S06JE-09-020作者 : 李洪丽 3.解焊动作的标准 文件编号 :S06ME-09-127 作者 : 栗向萍 1.UV清洁方式、回收动作变更 残余与潜在问题 Remaining Potential problem Step 8 1. 根据毅嘉提供的铜箔拉力测试均在范围内;但其供应的FPC Mark易剥落,且线路偏软易刮伤;而嘉联益的不易剥落;待进一步分析; 2. 回收作业人员随着人员的流动会有变换,如何保持一个比较好的技 术状态是一个持续的挑战。 * Dept: S06U1 Date: 2006 - 07-20 改善主题 1 Step0 Step 0 基本资料——改善小组介绍 Basic information 组员 ↓ 马素芹 组长:张爱琴 组员 ↓谢海飞 组员 ↓ 丁偶丽 组员 ↓ 陈昌香 组员 ↓ 江玲 组员 ↓ 翁选选 辅导员:韩文刚 辅导员:李洪丽 Step 0 基本资料——活动计划 Basic information 问题定义/改善主题与目标设定 Problem definition /Improvement subject Target setup Step 1 问题定义/改善主题与目标设定Problem definition /Improvement subject Target setup Step 1 2.36”FPC回收良率状况: 数据收集:马素芹 Date:2006.6.4—6.30 结论: 由上推移图可以看出, 6月份2.36”回收良率平均20% 问题定义/改善主题与目标设定 Problem definition /Improvement subject Target setup Step 1 设定目标:回收良率增加60%----- 1.其他Model的回收良率在60%左右; 2.主管要求。 挑战目标:回收良率达到80% 40% 20% 现况分析 Fact Data Finding analysis Step 2 FPC报废层别状况: 一、人员技能层别 结论:人员之间回收良率无明显差异 Step 2 数据收集:丁偶丽Date:7月10日 对人员之间回收良率进行层别 现况分析 Fact Data Finding analysis Step 2 二、 FPC报废不良现象别 结论:Mark脱落、线路刮伤、焊点不良占到了75.38%,这三项不良是主要改善方向。 数据收集:马素芹 Date:2006.6.4—6.30 现况分析 Fact Data Finding analysis 真因分析与验证 Root cause analysis and verification Step 3 人员 方法 清洁动作不合理 教育训练不好 品质观念不足 个人技术不佳 原来的清洁动作不适用于此Modle 未按规格回收 担心IQC退货加严规格 . 回收后的不良品任意放置 回收动作不当 WIP太高 未管制 厂商规格无弹性 材料 加热台温度不合理 参数值设定与实际温度不符 依个人经验回收 不按标准作业 方式作业 FPC材质软 进料管控标准低 厂商规格较低 机台 铜箔粘着力太低 加热台不稳定 回收用的加热台易损坏 加热机设计不合理 竹签清洁易造成戳伤、刮伤 2.36” FPC Mark 脱落多 ? 规格不合理 人员不固定 Step 3 FPC Mark脱落 清洁时棉棒沿线路端向下清洁,左右擦拭;这样就容易将本已翘起的Mark折断擦掉。 FPC剥离导致Mark下端微翘 因FPC从Panel上剥离时,Mark下端将有微微翘起如图: 原动作 Mark 清洁为自上而下清洁,即可防止Mark擦断. 改善动作 (一) 验证“原回收动作不适用于该Model是造成回收良率差真因” 真因分析与验证 Root cause analysis and verification Step 3 验证结果:只剩三个角的Mark的FPC在半自动FPC不影响bonding,故:回收的FPC采用检验规格导致规格过严;Mark外观检规格卡的较严,如放宽此Mark规格,回收良率将直接提升25%以上。 针对Mark脱落部分选
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