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440T-H循环流化床锅炉冷态试验存在问题及完善措施论文.doc
440T/H循环流化床锅炉冷态试验存在问题及完善措施论文
.freelm; D50=1.8mm;分布范围:0~9mm
3.3 煤灰特性
(1)灰熔点: t1=1225℃ t2 1285℃ t3 1300℃
3.4 石灰石特性
(1)成份: CaO=50.46% MgO=3.33% 其它:46.21%
(2)粒度分布:
最大粒径:1.8mm;D50=450μm;分布范围:0~1.8mm
4.锅炉冷态试验内容及结果
4.1 锅炉布风板、风帽检查及清理
对于循环流化床锅炉来说,布风板及风帽对锅炉燃烧起着至关重要的作用,冷态试验之前,首先对炉膛、回料器、冷渣器的布风板、风帽进行了检查、清理,彻底清理其杂物,检查发现有100多个堵塞,回料器也有数个风帽堵塞,对风帽进行了逐个疏通,除回料器有个别无法疏通外,其余全部清理合格。
4.2 锅炉主要压力测点检查
炉膛内的主要压力测点是锅炉运行控制的主要依据,冷态试验前,对风室压力、床压、炉膛负压、空预器出口负压等主要的压力测点进行抽查,并在就地使用压力表进行了校对,以确保测量显示准确可靠。
4.3 风量调节挡板检查
风量调节挡板是调整锅炉风量的主要设备,冷态试验期间,对所有安装有电动调节器的(70多个)调节门,在就地与DCS上的显示均对照了一遍。并在风机开启状态下通过压力、流量再次检查了风门挡板的指示。检查中发现问题有:二次风联络门就地与DCS上显示相反;二次风8个手动门中有一个连杆未焊牢,另有两个显示指针活动,两个开关不灵活;B引风机出口电动门在开关过程中均出现故障,A引风机进口导叶关不严,B播煤风机旁路电动门关不到位;烟气挡板拉杆与风门水平连杆有碰撞现象;A再热器烟气挡板DCS显示位置与实际位置有偏差,有几片开不到位。点火燃烧器主燃烧风手动门显示刻度与实际位置相反。A、B送风机调节挡板关不到位;针对发现的问题安装公司及时进行了缺陷消除。
4.4 主要风量测量装置的标定
锅炉燃烧风量是运行人员调整燃烧的的重要依据,其测量的准确性直接影响到锅炉的经济安全运行。安装在锅炉风道上的风量测量装置,往往由于安装位置管道直段不能满足设计要求、装置加工误差等原因使流量系数偏离设计值,因此必须对其进行标定。标定试验按等截面布置测量点,标准测速元件采用毕托管,压差信号用电子微压计读取。标定前发现DCS流量计算有的公式有误,并且未做补偿,在热工人员及厂家共同努力下进行了修正。标定试验结果见下表。
●右侧一次风标定结果:
4.7 冷渣器检查
选择性冷渣器沿渣走向分别为选择室和三个冷却室,并配有各自独立的布风装置。每个小室用耐火砖砌成的分隔墙隔开,渣流绕墙从墙下渣孔流过。第一、二冷却室内布置有用给水冷却的水冷管束;每个室各配有独立的布风装置,冷渣器所用风有两股:一是由单独立的风机供风,冷渣器风机共两台,一台工作,一台备用;另一股由一次风热风段引出。四个仓的流化空气正常运行时都来自冷渣器风机出口的冷风。冷却室排气在隔墙顶部中间排出,从炉膛侧墙返回炉膛。冷渣器中,还设有自动喷水系统,用于紧急状态下的灰冷却。
冷渣器布风装置为钢板式,在布风板上布置有Г型定向风帽。冷渣器由钢板和型钢制成的护板构成,内侧敷设有防磨绝热浇注料层与销钉相结合的防磨结构。通过调节排渣管风的大小,控制排渣量.。为保证输渣管畅通,在排渣管内均布置有高压输渣风,以保证炉渣从炉膛被顺利输送到冷渣器内,输渣风主要由J阀风机提供。为防止大块颗粒或小块焦堵塞炉膛排渣口,在输 渣管上加装一路由空压机提供的高压反吹风。
冷渣器能否正常工作,取决于:
燃料的颗粒大小;
进渣是否顺畅;
各风室风量的配比;
排渣是否顺利;
各风室间是否串风;
灰渣输送系统的正常运行。
为使冷渣器能够正常工作,应该将前期工作做得细致些。试验开始前,在第一室(选择室)内加装一根定期放渣管;定期排放第一室的粗渣。在四室放渣管旋转阀前接两根临时排渣管:一根与刮板输送机相接;一根与定期放渣池相接。
试验前检查时发现:1#、2#冷渣器进渣管热电偶过长;冷渣器各电动调节门与实际不符;有几个电动门信号无反馈;冷渣器输渣管上的吹扫风管在安装时没考虑膨胀;各风室风量显示不准确;左侧冷渣器1#、2#、3#、4#风室间窜风比较严重;右侧冷渣器3#、4#室之间串风。根据调试单位提出的处理意见,安装公司对上述问题进行了处理。
4.8 冷渣器内床料流化均匀性试验
冷渣器布风板阻力试验由于冷却风量小、波动大,甚至有时出现反常的负值(因测量装置安装位置的管道直段不足,管内流场紊乱造成),数据可靠性差,由此计算出的风量值不可靠,因此无法整理出合理的风量与布风板阻力的关系曲线。
对冷渣器内床料进行流化和排渣试验时,床料流化良好。但在炉膛内床料处于良好流化状态下时,在未开启排渣风的情况下,
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