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Q345级铌微合金化H型钢的研究与生产

莱芜钢铁集团有限公司 技术研发中心 付常伟 2008.06 2.3 采用先进工艺控制技术 (1)采用渣洗精炼+炉渣改质技术,一方面促进夹杂物上浮排除,提高钢水纯净度。 (2)钢中的夹杂物在精炼过程中通过大流量氩气降低大型夹杂物,提高小压力软吹进一步减少夹杂物。 (3)低过热度控制。低过热度浇铸改善中心偏析,提高等轴晶率和细化晶粒组织。 (4)结晶器及二冷弱冷制度。 (5)加热制度和轧制工艺优化。未再结晶区控制轧制时,钢的均热温度比微合金元素碳氮化物全固溶温度略高20~50℃左右。 3 铌微合金化H型钢的实物质量 4 典型质量缺陷的控制 (1)其在传统的16Mn 钢种的基础上增加适量的铌,形成了具有较高强度和良好冲击性能的钢种。 (2)在铌微合金化H型钢的生产中,对连铸异型坯腹板纵裂、低温冲击性能产生波动等质量缺陷进行了问题分析和试验分析,积累了生产过程中对钢种成分控制、加热制度制定和轧制工艺优化等方面的经验和技术诀窍。 (3)莱钢生产的铌微合金化H型钢强度高、塑性好、低温冲击性能稳定,已经在高层民用建筑等领域大量使用。 * Q345级铌微合金化H型钢的研究与生产 尊敬的各位专家、教授、学者,尊敬的各位领导、各位来宾,女士们,先生们,大家好!按照会议的安排,下面,我就“Q345级铌微合金化H型钢的研究与生产 ”与各位进行交流,请大家批评指正。 1 前言 大型型钢生产线主体设备由德国西马克·梅尔公司引进,是我国最先进的H型钢生产线之一,其大规格H型钢产品填补国内H型钢空白。 为了适应高层建筑、铁路工程、桥梁等对大规格H型钢高强度、高韧性的需求,进行了大规格低合金高强H 型钢新产品的开发。本文重点介绍莱钢铌微合金化Q345C、D等级H 型钢的生产与研究情况。 2 主要生产工艺 2.1 主要生产工艺流程 热轧低合金高强H型钢的开发主要在莱钢2005年新投产的型钢炼钢厂和型钢厂大型H型钢生产线进行。 2.2 产品标准控制 (1)其化学成分在传统的16Mn 的基础上添加铌(Nb),其含碳量较低,碳当量控制范围较窄,具有良好的可焊性。 (2)钢种中P、S等杂质元素含量较少,塑性、冷弯性能提高,且具有较低的冷脆倾向。 (3)实物综合力学性能较好,屈强比控制在0.79以下,就有较好的抗变形能力;延伸率在24.0%以上,具有较好的塑性。较高的屈强比和良好的韧性使莱钢生产的铌微合金化Q345级H型钢既具有承受较大静载荷的性能,又具有变载荷的情况下的较高疲劳极限。冲击功42J以上,具有良好的低温韧性。 小结 (1)连铸异型坯纵裂纹。铌微合金化H型钢连铸过程中,在异型坯料腹板处出现了较多纵向裂纹,严重影响了后续生产的顺利进行。为此,通过组织专项质量公关等研活动,有效地控制了该类质量缺陷。 针对该类钢种连铸异型坯易产生裂纹的原因,生产厂优选了连铸保护渣的性能和改善结晶器冷却,实现结晶器“弱冷”,减少初生坯壳裂纹的形成;优化二冷配水,控制矫直温度,避免了裂纹的扩展;加强结晶器水口位置的控制等,从而使腹板裂纹废控制在较低水平。 (2)低温冲击性能波动。 在生产铌合金化H型钢过程中,在进行低温冲击试验时,出现D级钢成品夏比冲击功波动较大的现象。为此,选取了低温冲击功出现异常的试样,进行了金相和扫描电镜分析。 从表5和扫描电镜试验结果分析,试样中的各类夹杂物整体水平较低,部分试样虽然夹杂物较多,但是夹杂物的多少和长度不是造成试样低温冲击功较低的主要因素。 5 结语

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