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可逆式冷轧机吹扫系统的改造

维普资讯 2004年第2期 笼钢科杖 19 可逆式冷轧机吹扫系统的改造 张宝柱 张向东 .王俊生 (冷轧板厂) 摘 要 针对昆钢冷轧板厂单机架可逆式冷轧机存在的黑带问题,对吹扫系统进行改 造,取得了理想的效果。 关键词 单机架可逆式冷轧机 黑带 空气吹扫 1概述 时挥发干净。如果乳化液残留过多,就必须延 长退火时间,使生产效率下降,能耗升高,污 昆钢冷轧板厂2台单机架可逆式冷轧机, 染炉台及管道,最主要是产生黑带、黑斑,影 由美国TIPPINS公司设计制造,设计最大轧制 响带钢表面质量。 力为 1814吨,速度为863米/分,产量为40 TIPPINS原设计的吹扫系统,见图l。在 万吨/年,轧制厚度0.2~2.0mm,宽度 1020~ 出入口辊缝处各有三组压缩空气吹扫梁,喷嘴 1550mm。与其配套的是奥地利EBNER公司的全 为点状喷嘴,在轧机牌坊外,x射线仪内侧, 氢罩式退火炉和ANDRITZ公司的推拉酸洗线。 出入口各有一组低压大流量的带钢吹扫梁,喷 在2002年9月30日建成投产后,试轧出来的 嘴为扁缝状。由于轧机内部工况复杂,设备众 带钢表面残留大量的乳化液,退火后带钢表面 多,相互作用且相互影响,辊缝处的乳化液被 变黑,形成 “黑带”。虽然退火工艺经过改进 压缩空气吹散后,最终又流回到带钢上,而后 后,黑带面积和程度有所减少,但中部仍然有 面的带钢吹扫由于压力太低,基本上没有起作 大量黑带和黑斑,极大地影响了产品质量和外 用。 观形象。 乳化液附着在带钢表面,随带钢高速飞 出,张力卷取机为下卷取方式,乳化液正好全 2 原设计存在的问题及改造目标 部进入钢卷内部。国内同类型厂家大部分卷取 机为上卷取方式,即使有部分乳化液带出,在 经分析,产生黑带的主要原因是轧后带钢 高速下大部分乳化液也会沿切线方向飞出,而 表面残留乳化液过多,吹扫不干净,随卷取机 不会进入卷心:部分厂家下道工序有脱脂线, 进入钢卷内部,退火时不能全部挥发掉,在高 对残留的乳化液可以在脱脂线上清洗干净,所 温下与带钢发生氧化反应,产生氧化黑带 (黑 以对残留乳化液并不敏感。而冷轧板厂卷取机 斑);轧制油退火清洁性差,在高温下裂解, 为下卷取方式,后续工序又没有脱脂线,这个 表面产生积炭。前者是主要原因。 问题就变得非常突出。只要有部分乳化液残留 根据退火工艺要求,轧后附着在带钢表面 在带钢上,就会有黑带或黑斑在最终产品上反 的乳化液必须吹净,少量的残留物在退火加热 应出来,成为困绕生产的一大难题。 维普资讯 20 2004年第2期 图1 原设计吹扫原理图 乳化液随带钢带出来后,直接导致轧制油 带钢之前把它设法挡住,堵住源头。主要从以 消耗升高,生产成本升高。为了减少乳化液的 下几个方面入手。 消耗量,轧机速度只能维持在200米/分左右, 3.1 重新设计吹扫系统 即使这样,也还是有相当多的乳化液带出,使 由于乳化液的润滑机理决定了它必须有 轧机最高863米/分的生产能力没有充分发挥 一 定的离水展着性,理想的轧制状态是轧制时

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