同忻选煤现场会汇报材料.doc

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同忻选煤现场会汇报材料

同忻选煤厂选煤系统现场会汇报材料 一、同忻选煤厂概况: 同忻选煤厂是同忻矿配套矿井型选煤厂,隶属大地选煤工程有限责任公司承包生产运营。一厂于2009年10月2日进行生产调试,次年3月选煤厂联合矿井正式投产运行,设计年处理原煤量为1000万吨,小时处理能力为1894吨;二厂设计年处理原煤量为600万吨,小时处理能力为1136吨,于2014年8月7日调试生产,原煤均为石炭二叠纪煤层。 一厂生产工艺采用:50mm的块煤采用重介浅槽主洗,精煤破碎至50mm以下; 50~1.5mm末煤采用三产品重介旋流器分选;1.5~0.15mm粗煤泥采用螺旋分选机分选;0.15~0mm细煤泥采用加压过滤机回收。二厂生产工艺采用:50~1.0mm末煤采用两产品重介旋流器主再洗;1.0~0.25mm采用TSS煤泥分选机分选;0.25~0mm细煤泥采用加压过滤机与板块压滤机联合脱水回收。 二、组织机构及人员情况 同忻选煤厂下设技术、经营、综合三个部门及集控、高岭岩、主洗、压滤、运输、机修、电气、化验、安监9个队组,现有在册员工351人,其中女工33人,员工平均年龄为35岁,具有大专及以上学历的员工占到40%,其中硕士2名;具有专业技术职称的人员有20人,持有职业技术资格证的人员总计245名,占全厂人员比例70%。 三、生产情况 1、生产经营指标完成情况 (1)同忻选煤厂2009年10月开始调试,次年3月正式投产运行,至今已入洗原煤6000多万吨,超计划1000多万吨,外运精煤4080万吨,超计划700多万吨,其中二厂自2014年八月带煤调试以来,共入洗原煤80多万吨,产量和外运年年刷新同期生产记录。 (2)商品煤综合回收率达66.53%,各项生产经营指标均控制在集团公司的要求范围之内。 (3)运行近五年,实现了无死亡、无重伤、无重大非伤亡事故的奋斗目标,已连续安全生产1800多天。 表1:同忻选煤厂1-11月份生产煤质指标 指标 种类 原煤入洗 (万吨) 商品煤外运 (万吨) 商品煤 水分(%) 灰分(%) 硫份(%) 发热量(kc/kg) 计划指标7637644 8 23.5 0.7 5400 实际指标7777927 7.8 22.46 0.67 5456 2、有序组织、文明生产 煤炭市场持续低迷,以产量赢效益是唯一出路。为圆满完成生产计划,我们合理调配生产和检修时间,外运充足时加班延时生产,没有外运时立马组织检修工作,尽量避免由于检修和生产时间冲突而影响产量。生产技术管理方面,每月初,根据公司产量计划要求,制定选煤厂生产计划措施,以便合理、高效组织生产;充分利用每天的生产作业会总结问题,布置工作;将标准化管理经常化,班班冲洗设备、栏杆、网格板、栈桥、地面、安全标牌等,将用完的冲水管盘带整齐,拣出的杂物清理干净,将示范岗创评与质量标准化建设有机结合起来,做到安全生产、文明生产。 生产前做好的检查预防工作,如筛板是否松动磨损,桶篦子是否破损,刮板链条是否完好等;生产中合理调整块煤、末煤比例及带煤量。集控对煤量、密度、灰分、桶位及加压过滤机等设备参数进行严格的监控,电工随时对各设备电压、电流进行监控,发现异常立即处理,将事故隐患扼杀在摇篮中。加强煤质化验管理工作,实行化验员跟班制度,根据生产需要有针对性的取样化验,根据化验结果,合理调整介质密度、旋流器入料频率等参数,合理调整粗煤泥回收情况,以保证商品煤指标、降低洗耗,最大程度的提高精煤回收率。 3、改造创新,保证生产 五年来,针对选煤厂实际,对制约生产的一些主要问题,我们不断开展科研活动,从根本上予以解决,保证了生产顺利平稳,创造了可观的经济效益和社会效益。 (1)煤泥水系统优化改革 煤泥水系统是选煤厂生产的重要环节,它不仅关系到选煤厂的生产和发展,而且影响选煤厂节水、充分回收煤炭资源、保护生态环境等经济效益和社会效益。同忻矿井下原煤煤质变化莫测,过火成岩时,煤泥水压力陡增,严重时会导致整个洗选系统瘫痪,严重制约生产。公司领导对此非常重视,组织各厂压滤系统精英、邀请知名院校选煤专家教授成立专项研究小组,对我厂煤泥水系统进行研究诊断,针对煤泥沉降效果差和煤泥脱水回收效率低的问题,进行现场实际考察,提出合理改造方案,通过改造加药系统、多点加药、改造浓缩池底流管路、调整煤泥水系统入料量等方法,极大地提高了煤泥沉降和脱水回收效率,保证了生产,提高了经济效益。 (2)粗煤泥回收系统改造 2010年以来,由于矿井煤质发生变化,同忻选煤厂商品煤灰分偏低,热量超标,精煤产率降低。提高介质密度易发生煤中带矸现象,且会增加介耗,增加选煤成本,造成经济损失。同忻选煤厂对粗煤泥系统进行了改造,添加煤泥弧形筛和煤泥离心机各一台,螺旋分选系统

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