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四川省味聚特食品有限公司审核案例
四川省味聚特食品有限公司审核案例
推荐机构:中国质量认证中心
认证类型:质量、环境、食品安全管理体系管理体系认证
认证人员:陈礼四(组长)、廖碧、雷赟熠、林静
一、 案例背景:
质量管理体系再认证/环境、食品安全管理体系管理体系监督
认证范围:QFH 酱腌菜、水产品深加工品(海带)、川菜调料的
生产//E 酱腌菜、水产品深加工品(海带)、川菜调料的生产及相关
管理活动
涉及场所:中国四川省眉山市诗书路南段369 号
现场审核时间:2014.11.10-13
四川省味聚特食品有限公司位于美丽的中国诗书城、泡菜之乡—
—四川省眉山市。是一家民营科技型食品生产企业,建有花园式的生
态工业园,配有酱腌菜生产线两条、调味品生产线一条,设计年产量
为:酱腌菜20000 吨、调味品1500 吨,是一家大型现代化食品工业
企业。公司秉承味聚四川特色,款款美味精华的经营方略,全部产品
均不添加任何防腐剂的低盐健康食品,填补了国内四川特色传统小菜
产业化后无高档小菜的空白。公司 2005 年先后通过食品安全管理体
系认证、ISO14000 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证,
为规范管理打下较好的基础。
二、审核策划:
本次审核是质量体系再认证、环境及食品安全体系监督审核。由
于公司实施管理体系认证时间较早,主要管理人员较稳定,多年来各
体系的运行水平得到不断提高,体系运行的有效性得到了认证机构的
一致好评,因此,本次审核审核组认为其重点应放在企业对其各体系
运行控制的细节的掌控上,希望通过管理细节的不断完善,达到提升
体系运行有效性,提升管理水平,从而促进各体系工具的实际运用日
趋成熟。审核重点围绕其产品加工过程控制展开,包括盐渍半成品处
理过程、配料过程、杀菌过程等,通过对各关键过程的细节控制的查
验,形成对管理体系过程较深入的审核发现。
三、主要的审核发现、沟通过程
审核按照过程方法,以细节管理、有效、稳定为原则,分组开展
了现场审核,发现了30 余项问题,对其中 1 个较典型的问题形成了
书面不合格项报告、1 个问题形成了改进建议项,现针对1 份不合格
项及1 项建议项的审核发现进行介绍。
1. 不合格项:在盐渍菜半成品脱盐过程发现,今年新增加了全
自动脱盐机,实现了盐渍原料处理生产中的自动脱盐,从而实现了大
量减少生产中的劳动力投入,在大大提高该工序的劳动效率的同时,
为进一步实现食品标准化生产提供了可能。我们知道,酱腌菜生产过
程中,水资源消耗一直非常大,同时含盐污水产生及随后的处理也给
我们的企业带来了不少的麻烦。本次审核中发现,企业在进行脱盐设
施改进后,因其劳动效率得到大大提高,便忽视了对该过程中水资源
的消耗进行进一步管控,实际生产中,既未对自动脱盐机排水盐度进
行监测,也未对脱盐后物料盐度进行及时监测,因此可能导致生产中
排水盐度过低而造成水浪费和产品脱盐过渡或不净而导致后续加工
品返工等异常发生,在后续审核中也查见时有因脱盐后半成品盐度过
高而返回重新脱盐、过低而补充食盐情况。这一情况对水资源消耗的
管控和后续产品质量的保证都是不确定因素。在审核中,审核员与生
产相关技术人员,操作人员进行了充分的通沟,最终确定,对该过程
应进行相关参数的必要监控,从而依据来料盐度确定脱盐过程补水量
-排水盐度,达到转序产品含盐适宜、脱盐排水盐度适宜,以减少脱
盐过程清水使用量、减少后续产品因盐度不适而引起的返工发生。
2.建议项:审核添加剂计量添加时发现,其添加剂使用过程需通
过添加剂计量-配汤-汤汁计量添加等过程,操作过程的繁杂会带来添
加剂使用过程的不确定性,但企业在添加剂计量、拌料过程中,未制
定添加剂配制、添加使用过程中的损耗标准,不方便对添加剂用量与
标准间的核算和考核;审核员进一步对其添加剂的领用-盘点过程进
行了核查,发现配料人员、库管人员均定期对添加剂的出库、使用进
行了每天盘存,但其盘存数据均为各添加剂配成汤汁前的理论用量,
且并未对配制成汤汁后的实际用量与理论用量间的对应关系进行进
一步核算,通过审核中核对2014.11.5-10 几天时间内,安赛蜜实际
用量较理论用量多出约 70 克。因其限量添加剂在历次产品检验中均
未出现超标情况,故此情况并未引起企业的关注。
四、受审核方主要改进及绩效
1.盐渍原料脱盐过程整改,审核后,脱盐车间立即组织进行了整
改,首先是对来料盐度、排水盐度与半成品要求盐度建立相关性,通
过一段时间的监测、摸索,进行了多
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