降低角钢加工试组装错情率.ppt

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降低角钢加工试组装错情率

发布单位:宏源铁塔公司一车间 发 布 人: 一、小组概况 小组名称:“猛虎”QC小组 小组成立时间:2010年1月 本次活动时间:2010年3-12月 攻关类型:管理型 产品加工流程简介 该产品加工过程分落料、 成形、侧冲孔、翻边冲孔四道序完成,转入焊一车间发动机舱一班组焊装配。 选题理由(2) 小组活动计划表 收集08年9~12月份偏孔不良品相关数据如下: 现状调查(3) 测量50件不合格品,孔位尺寸数据如下: 左右舱板加强板,50件不良品h尺寸折线图如下: 四、设定目标 五、目标可行性分析 七、要因确认 要因确认(5) 凸模平整度不够: 经现场验证,由于凸模翻边 处A高于冲孔处B,加工时上模 与翻边处先接触,因接触面过小,导致产品向外偏离。 确认6夹具定位销松动: 1月18日,组员到焊一发 动机舱一班组焊工位进行 调查,完全符合加工要求。 八、确定要因 九、制定对策 十、实施对策 实施对策(1) 实施对策(3) 实施对策(3) 凸模平整度不够:根据规定要求修整凸模平 整 度,使翻边处与冲孔处的平整度一致, 以达到规定要求。 十、对策实施 效果检查 3月份通过下道序回访,收集相关数据如下: 效果检查 通过对一批产品装配状况跟踪,没有出现过偏孔现象,表明此次QC攻关成功。 效果对比(3) 十二、效益分析 十三、巩固措施(1) 为了巩固本次活动的成果,申请技术部门下发更 改通知单。 巩固措施(2) 1.在加工现场应用预控图进行质量控制,作到以预防为主; 巩固措施(2) 3、制定标准作业指导书,将更改内容纳入备注项目; 十四、总结及下一步打算 2、下一步打算 通过本次QC活动,左右舱板加强板偏孔不良品率降为0,表示我们此次攻关取得了一定的成绩,但以Audit评审的标准,我们依然有改进和提高的空间。 下一步小组成员根据近期工段质量问题汇总,一致决定将对前铰链固定板偏孔的质量问题,作为我们下一个活动目标。 (2) 加装定位块:由小组成员设计图纸, 在下模加装6.5*32*101mm 的定位块,以保证产品准 确放置到位。 (1)方案上报,取得工装整改通知单。 6.5*32*101mm 下模钻两孔(2~ф6.9mm ),制作6.5*32*101mm定位块,在设备上调试最佳位置固定。 2月20日,按方案实施对策。 按对策实施,根据要求,将两点定位改为四点定位。 尾端加装一个定位 两点定位改为四点, 可靠安全。 C B A C 修磨凸模平整度 对整改过的模具进行效果验证,通过 试产100件产品,经检验员确认到焊一车间 试装,完全符合装配要求。 完全吻合 3月份共计生产4013件,其中偏孔不良品数为0。 十一、效果检查(1) 6.9 6.8 6.7 6.7 7.2 6.9 7.3 6.8 7.3 7.2 10 6.9 7.2 7.3 6.8 7.3 6.9 7.4 7.4 6.8 6.7 6 7.3 7.2 7.2 7.3 6.7 6.8 6.7 6.8 7.1 7.2 8 7.2 6.9 6.8 7.3 7.2 6.8 6.9 7.3 7.2 6.8 7 6.6 7.1 7.2 7.2 6.7 6.9 6.8 7.2 7.3 6.7 6 7.0 7.1 6.9 6.8 7.2 7.3 6.6 6.5 7.5 7.4 5 7.4 6.8 7.3 7.4 7.4 6.9 6.8 7.3 7.2 7.2 4 6.9 6.7 6.8 6.7 6.5 7.2 7.4 7.1 6.8 6.9 3 7.4 7.5 7.1 6.8 6.9 6.7 6.8 7.5 7.3 7.4 2 6.9 7.4 6.9 6.8 7.3 7.3 6.8 7.1 6.7 6.5 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 组号 3月6日,抽取100件左右舱板加强板检测 (孔位尺寸)尺寸范围: 调查表 检测结果:孔位尺寸均在7.0±0.5mm之间,合格率100%。 直方图 N=100 X=6.98 M=7.0 尺寸:mm 6.95 6.75 6.85 7.05 7.15 7.25 - 理想型 TL TU 实际分布尺寸与公差界限之间有一定余量。 M X 0 14.4% 初始值 现状值 14.4% 攻关前 攻关后 十二、效果对比(1) 正常自检,每50件/次。 加工时自检频次为

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