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煤 炭 加 工 与 综 合 利 用
COALPROCESSING&COMPREHENSIVEUTILIZATION No.7,2014
田庄选煤厂粗煤泥回收工艺的优化研究与应用
李媛媛,栗培国
(平顶 山天安煤业股份有限公司 田庄选煤厂,河南 平顶山 467013)
摘 要:针对 田庄选煤厂粗煤泥工艺系统中存在的问题,在不增加厂房空间的基础上,通
过迁移2台煤泥分选机CSS,新增2台ZYHS可翻转弧形筛和2台ISB高效智能振网弧形筛重新
优化粗煤泥 回收工艺,有效解决 了粗煤泥回收系统的瓶颈问题,提高 了入选能力 ,稳定 了粗精
煤质量,提高了粗精煤产率。
关键词:选煤厂;粗煤泥分选机;智能振网弧形筛;粗煤泥回收;工艺优化
中图分类号:TD942 文献标识码 :A 文章编号:1005.8397(2014)07-0046-03
田庄选煤厂是中国自主设计建设的第一座全 存在四个方面的问题 :
重介大型炼焦煤选煤厂,设计能力 3.50Mt/a, (1)煤泥分选机 CSS的尾矿浓度高、粒度
于20世纪 70年代投产。历经三次技术改造后 , 大,对于普通渣浆泵来说过于粘稠,转排异常困
使包括末煤系统、煤泥水系统、浮选系统在 内的 难,而且随人料性质和操作因素的变化而变化。
全厂生产能力提高到 10.00Mt/a。末煤磁选尾矿 不加水稀释不能转排,如加水稀释,加水量又不
的粗颗粒回收系统是本厂薄弱环节,尤其是精煤 易控制。
磁选尾矿的回收效果直接关系到精煤产率的最大 (2)末精煤磁选尾矿桶后的分级旋流器组效
化。如果粗煤泥得不到很好分选 ,直接掺入精 果不理想,造成底流磁性物含量增加,精煤灰分
煤,会导致总精煤灰分升高,使重选和浮选为其 偏高,不得不将CSS分选密度降低,导致精煤损
“背灰”,从而导致总精煤产率降低;如果掺人中 失到中煤里;末中煤磁选尾矿桶后的分级旋流器
煤,因粗煤泥中含有部分灰分较低的精煤,则会 组效果不理想,导致中煤中含大量高灰细粒污染
造成精煤损失。因此,探索研究粗煤泥及末煤磁 物,发热量偏低。粗煤泥分选系统工况恶化,使
选尾矿 回收系统的优化回收工艺具有重要意义。 得粗精煤灰分偏高、中煤产品灰分较高。为了达
到混精煤灰分要求,不得不降低重选和浮选精煤
1 粗煤泥回收工艺存在 问题
灰分,导致中煤带精煤现象突出,严重影响了精
技改前,煤泥水系统中 1~0.35mm粒级煤 煤产率的提高。
泥经粗煤泥分选机 CSS分选后,其溢流人精矿缓 (3)由于粗煤泥处理系统效果不佳,导致循
冲桶经转排泵并人末精煤磁选尾矿桶,然后经水 环水质较差,介质回收困难 ,吨煤介耗和浮选药
力旋流器分级的底流,经弧形筛、直线振动筛和 耗居高不下。
精煤离心机脱泥、脱水后成为最终精煤产 品; (4)由于CSS的精矿和尾矿粒度较大,造成
CSS底流入尾矿缓冲桶经转排泵并人末中煤磁选 旋流器组入料管道和闸门磨损加剧,维修费用增
尾矿桶,然后经水力旋流器分级后的底流,经弧 加,选煤生产成本增高。
形筛、直线振动筛和中煤离心机脱泥、脱水后成 为了解决上述问题,需要重新优化粗煤泥处
为最终中煤产品。其工艺流程如图1所示。主要 理工艺,改善洗水质量,改善粗精煤和中煤的产
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