填埋气产量计算.doc

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填埋气产量计算

1 填埋场情况简述   某垃圾填埋场占地316.34亩,分为一号、二号两个填埋区。一号填埋区始于1991年,收集城市生活垃圾的覆盖人口为150万,该区占地10×104m2,呈山谷形状,底部面积为6×104m2。填埋区内日平均堆填垃圾500t,已倾倒的垃圾总量为1?65×106m3,垃圾密度为0.8~0.9t/m3,垃圾总重量为1.32×106t。该区已于2003年底封场,同时启用毗邻的二号填埋区。对于已封场的一号填埋区,准备开展填埋气发电利用工作。在工程设计的前期,需要对填埋气的产气能力进行评估,以确定发电机组容量、利用方式和使用年限等关键数据,为此我们首先进行了产气量的理论计算,并在现场打井进行了长期的产气能力测试。   2 填埋气产气量的理论估算   由于填埋气中的可利用成分是甲烷,所以在对填埋气产气量的理论估算方面,主要是计算填埋气中甲烷的产量(包括总产量和年产量)。   2.1 填埋气中甲烷总产量的计算   采用国际上通用的IPCC模型计算填埋气中甲烷的总产量,该模型的计算公式如下: ? 式中,ECH4———垃圾填埋场的甲烷总排放量, t;    MSW———城市垃圾量,t;    η———城市垃圾填埋率,%;    DOC———垃圾中可降解有机碳的含量(IPCC推荐发展中国家为15%);    R———垃圾中可降解有机碳的分解百分率(IPCC推荐为77%)。   根据以上公式计算出1t填埋垃圾可产甲烷量为0.077t,转化成标准体积量为1t填埋垃圾可产107.8Nm3的纯甲烷。根据垃圾总填埋量,可得以下甲烷总产量的计算结果。 表1 甲烷总产量预测结果   为了检验以上计算的正确性,我们还采用化学平衡法进行了核算,其计算公式如下: 式中,ECH4——1kg垃圾量转化成甲烷气体的体积,m3;    RCH4——CH4的浓度含量,%;    W——含水率,%;    P——垃圾中的有机物含量,%;    C——有机物中的有机碳含量,%;    η——转化率,%。   根据实测的RCH4、W、P、C结果,η取为0.8,由此得出垃圾的CH4产量为103.7m3/t,结果与IPCC模型的计算结果基本一致。   2?2 甲烷气年产量计算   为了计算填埋场在不同年份里的甲烷产量,我们选用理论动力学模型(Gardner-Probert模型)进行了计算,公式如下: 式中,P——单位重量垃圾时间t内的甲烷排放量;    t——填埋时间,a;    GM——垃圾理论最大产气量取107.8,m3/t;    Fi———各降解组分占有机碳的含量;    Ki———降解组分的降解系数,a-1。   参考有关经验公式,确定产气规律如下:  利用上式对一号填埋区的产气规律进行了计算,结果分别见图1和图2。 图2 甲烷的年产气量   2?3 计算结果分析   由以上两图可知,垃圾在初始填埋1a后才有可观的产气量,产气速率大大加快,在初始填埋10a后,产气速率达到最大107m3/a,之后产气速率快速下降,30a后产气量已经很小了。填埋场的甲烷总产量可达1.4×108m3,在封场以后的10a内能够以600m3/h的抽气量进行连续利用,具有可观的经济效益价值。   3 填埋气产生量测试   填埋场内垃圾的成分、堆填状态等情况是比较复杂的,其降解过程也难以用理论模型准确描述,因此理论计算往往只能提供参考依据,填埋场的真实产气能力还需要进行实际勘测,为此我们开发了填埋气测试装置,并在现场进行了长期测试。   3?1 填埋气测试装置   填埋气测试装置的工作流程见图3。为了便于在现场进行测试,整个装置做成可移动形式,装置内的电气和仪表部件采用了安保措施,以满足长期在野外进行连续工作的要求。   3?2 抽气试验   在抽气试验中,采用“step by step”的实验方式,即将抽气流量由小到大,寻找井的产气能力。在这个过程中,不仅要进行单井的产气能力测试,还要进行井间相互作用的实验(这部分测试结果将另文交流),为最终确定抽气井的布置提供依据。我们对该井进行了长达半年的连续抽气试验,试验中每天对抽气流量、填埋气成分进行检测,由于数据量较多,现将有代表性的测试结果分别列于图4~图7中。抽气试验的前期以30m3/h流量进行抽气,待甲烷含量稳定后,将抽气流量提高至40m3/h,也获得了稳定的实验结果,达到了工程设计中对单井产气能力的要求。 图3 填埋气测试装置工作流程图 图4 试验中的抽气流量情况 图5 填埋气中的甲烷含量 图6 填埋气中的二氧化碳含量 图7 填埋气中的氧气含量   3.3 结果分析   以上各图知,填埋气中的甲烷含量能稳定在50%以上,二氧化碳含量约40%,表明该井所产气体有典型填埋气的

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