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120米砼烟囱施工吊笼坠落死亡事故

120米砼烟囱施工吊笼坠落死亡事故   [工程概况]   某化工公司3#加热炉技术改造工程烟囱设计总高120米,筒座外径12m,筒顶外径4.8m,砼壁厚0.18m~0.40m。至2002年11月7日下午,已施工完116.49m的钢筋、模板,次日准备浇注。该工程施工人员的上下通道为安装在烟囱轴心线上的井字架,该井字架的导轨架截面为1.1m×1.0m,每间隔11m左右在导轨架与烟囱内壁之间安装一组附着杆,位于导轨架内的吊笼总长约3.5m、截面净空为0.9m×0.8m,分上下两层,每层高约1.6m,下层四周用薄钢板封闭,用于运载混凝土等散装物料,上层四周焊有竖向钢筋栏栅,主要用于装载木方等材料,上、下两层之间有一块活动隔板,上层无盖。吊笼由矿用电动卷扬机提升或下降,用手动制动器制动。   〔事故经过〕   2002年11月17日17时45分,烟囱116.49m标高作业面上的钢筋、模板施工已完成,工长安排6名工人先乘座井字架吊笼到达地面,开始浇注混凝土的准备工作,在地面的质检员指令卷扬机司机先将其送达作业面,再去请监理人员到116.49m作业面上验收模板安装质量,如通过验收,即可浇注混凝土。获指令后,卷扬机司机先将乘坐在吊笼内的质检员送上烟囱,将吊笼停留在作业面上,并按其操作习惯将制动器的操作手柄拉到第六齿档位,即前往项目部去请监理人员。因天开始下雨,烟囱上的工长决定下班,当时有5名工人爬进吊笼下层,翻下隔板后6名工人站在吊笼上层。此时吊笼与11名人员的总重(吊笼自重约25Okg,9名人员自重约650kg)产生的钢丝绳拉力(7.5kN)超过了卷扬机制动器在该档位下的临界钢丝绳制动力(4.85kN),导致吊笼失控发生坠落。当地面其他人员发现钢丝绳移动,奔向卷扬机准备拉制动器手柄进行紧急制动,但为时已晚,吊笼已坠落至地面,6人当场死亡,5人送医院急救,其中2人经抢救无效死亡,3人受重伤,直接经济损失185万元左右。   1.施工井字架吊笼严禁乘载人员   井字架为建设工程常用设备。该设备用电动卷扬机将吊篮、吊笼或料斗运送施工物料到建筑物施工作业面上。在任何施工管理文件中,均严格规定井字架吊篮、吊笼或料斗仅用于装载物料,严禁乘载施工人员。高耸建筑物施工中应配备可搭乘人员的施工升降机,则可避免施工人员乘坐物料提升机吊篮、吊笼或料斗上下。   2.事故原因   (1)事故直接原因   现场勘察结果表明:①井字架卷扬机额定单绳拉力为310okg;②卷扬机钢丝绳完好;③卷扬机各部件及井字架的导轨架均未见损坏;④吊笼未配备防坠落安全锁;⑤吊笼自重约250kg,事故发生时料斗下层装载5人,上层装载6人,11名施工人员体重共约650kg,卷扬机钢丝绳实际荷载约750kg。因事故发生后现场保护良好,决定通过加载试验验证卷扬机在事故发生时的状态,寻找事故直接原因。加载试验结果为:①卷扬机的手动制动器保持在事故发生时的档位,通过卷扬机钢丝绳对卷筒施加拉力610kg时,制动器开始打滑,加载到l100kg时,制动器不起制动作用;②将手动制动器拉上一个档位,对卷筒与制动器施加2100kg拉力时,制动器仍纹丝不动。试验结果表明,事故发生时卷扬机司机对手动制动器的操作档位不正确,导致制动器的制动力矩不足。当l10m作业面上的施工人员逐个进入吊笼,使钢丝绳的荷载逐渐增加到750kg时,卷筒承受的力矩超过制动器在该档位的极限制动力矩,吊笼开始沿导轨架下滑并越滑越快,直至坠落地面,造成8死3伤的重大伤亡事故。卷扬机司机误操作手动制动器是本事故发生的直接原因。   (2)事故主要原因   1)物料提升机吊笼装载施工人员   在该工程中,施工单位编制的《施工方案》中要求“施工用料依靠烟囱内设竖井架,竖井架内设吊笼,用3t卷扬机提升混凝土等材料”,对于施工人员上下作业面问题说明“操作人员上下烟囱乘坐吊笼时,必须站在吊笼内,吊笼顶部严禁站人”。甲方、监理公司在审查《施工方案》时均要求整改,不许井字架载人,因此施工单位在烟囱内部用钢管扣件搭设了楼梯,供施工人员登作业面用。施工初期高度不高时各方尚能遵守,甲方与监理对井字架载人现象也进行了批评、罚款等管理;当施工高度达到40米以上时,现场施工人员包括监理均不再攀爬楼梯,开始乘坐井字架吊笼上下烟囱,严重违反了建筑施工现场安全管理的基本规定,构成安全隐患。   2)矿用卷扬机不能用于建筑工程   矿用卷扬机与建筑卷扬机的制动器是完全不同的。矿用卷扬机依靠电动机提升或下降料斗,也可手控手动制动器的手柄定位在某档位上,使制动带产生一定的制动力矩,可控制矿车或料斗靠自重溜放或下滑,或制动卷筒停止升降,手动制动器设置在卷筒轴上,需要较大的手动操作力才能产生足够的制动力矩,该类卷扬机多用于矿井内牵引矿车在井道斜坡上行驶,满载时由电动机牵引上坡、空载时可

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