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发电机滑环发热冒火原因探讨及对策

第9卷(2007年第5期) 电力安全技术 安全生产 4. 发电机滑环发热冒火原因探讨及对策 李 华 (运河发电有限公司, 山东济宁272057) 运河发电有限公司3号发电机型号为QF-145-的接触电阻相差很大而分流不均。受压大的碳刷磨 2型,于2003年11月投产发电。该发电机的额定励损较J陕且分流大,受压小的碳刷分流小甚至不分流, 626 出现零电流碳刷,这样势必造成有效碳刷数量减少, 磁电流1 A,滑环每极32只碳刷,其型号为 D172HT一25×32×100。白投产以来,一直存在大部分电流都集中于受压大的碳刷上,使其严重发 滑环发热现象,特别是夏季,温度一度达到110。C。 热甚至烧红。 部分碳刷因高温破碎,甚至出现滑环冒火,对发电 (9)V型碳刷压簧存在缺陷。即使完好的压簧压 机组的安全、经济运行造成直接威胁。通过认真分 力弹片,亦有过热现象;而一侧拆断的压簧压力弹 析研究,找出了滑环发热冒火的原因,并采取了相 片,则大部分存在严重过热或电弧烧伤迹象。 应对策,有效防止了此类故障再次发生。 (10)运行人员巡检间隔时间较长,未能及时发 现部分碳刷过热情况,也是最终造成发电机滑环温 1滑环发热冒火原因分析 度高而冒火的原因之一。 ,。 竺.,黑乏堡翟风进风口滤网堵塞,使进风量减 2采取对策 少,影响冷却效果。 …一~,。’ (2)碳刷间电流不均,部分碳刷电流过大。 (1)发电机滑环进出口风道滤网改为可拆卸式 (3)碳刷允许最大圆周速度为70m/s,而发电 滤网。每周应对滤网清理2次,并做好记录,以防 机滑环表面园周速度为69.9m/s,碳刷在允许最高 止进风量减少。 速度下运行,很容易在碳刷接触面产生气膜和跳动, (2)发电机滑环碳刷全部更换为摩根NCC634 使流过碳刷的电流不稳定;虽然在滑环表面开凹槽 碳刷(允许最高速度为81m/s,额定电流90A)。使 和使用磨花碳刷可破坏接触面的气膜,但开凹槽会 用前配磨,以保证碳刷与滑环表面接触达80%。同 使碳刷实际的接触面积减小。 时,新换碳刷长度应与运行中的碳刷长度基本一致。 (4)滑环表面产生氧化膜,使碳刷接触电阻大 运行中碳刷长度不小于新碳刷的2/3,如发现长度 大增加。 不足,必须立即更换。 (5)碳刷和滑环表面脏污。由于积灰和碳刷粉 (3)将滑环正负极上部各拔掉一组碳刷,以减 末加上轴承座轴封处漏出的油气侵入,会在碳刷和 少碳刷与滑环摩擦发热量。发电机额定励磁电流为 1 626 滑环表面聚集许多油污,阻塞滑环通风孔,使得碳 A,分配到一极28只碳刷后,每只碳刷的电 刷温度升高,可能在个别甚至全部碳刷上产生火花。 流为58A,远小于碳刷的额定电流。 (6)碳刷在刷握中卡涩。由于所使用的碳刷和 (4)将发电机滑环上的所有压簧全部更换为U 刷握不配套,在更换碳刷时都要对碳刷进行人工打 型压簧。调整刷握与滑环的距离在2~3mm。使用 磨,因而碳届旷表面很难达到平整光滑,碳刷与刷握 前要检查压簧压力是否均匀,卡口卡人刷握内应牢 的接触面很难达到要求,在运行中经常会出现卡涩。 固

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