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采用亚铁法去除煤气洗涤水中总氰的预处理应用与实践.pdfVIP

采用亚铁法去除煤气洗涤水中总氰的预处理应用与实践.pdf

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采用亚铁法去除煤气洗涤水中总氰的预处理应用与实践.pdf

采用亚铁法去除煤气洗涤水中总氰的 预处理应用与实践 齐娜梁平李俊成 (湖北海力环保科技有限公司 湖北武汉430000) 摘要:项目采用硫酸亚铁一絮凝法处理高浓度含氰 废水,寻找优化工艺条件。以进一步提高CN一的去除率. 反应pH为中性偏酸性条件。 亚铁法降总氰的最佳反应条件为:亚铁质量:总氰含量大 亚铁法除氰的药剂用量选择,应根据处理水质的特征选择合 于50:1(质量比),有搅拌时反应时间短,随沉淀时间延长, 理的用量,与水中含的氰化物、碱度及其它杂志含量密切相关。 去除效果增大。反应过程中通过投加过量亚铁生成普鲁士 实际运行过程中亚铁法用量的选择应依据实验室的实验相应 蓝沉淀,由于实际反应过程中反应产物复杂,现场亚铁使 用量远远高于理论计算量.在酸性和碱性条件下,对总氰 运行过程中反应复杂,实际运行中往往亚铁含量远远高于理论投 去除效果均较高,去除率达到96%以上。工业应用结果 加量,为缩短沉降时间,建议投加助凝剂辅助沉降。 表明,出水中总氰由1500mg/L降至20—30mg/L,满足内 3亚铁法除氰工艺在煤气洗涤水中的应用 部工业循环水排放的标准。通过限制总量排放,保证总排 口迭标排放(总氰0.5mg/L)。 3.1某钢厂煤气洗涤水系统工艺参数 关键词:含氰废水;亚铁一絮凝法;沉淀时间 循环水量:700一1100m3/h,平均值800m弧。 保有水量:3700m3。 高炉煤气洗涤水是将从炼铁高炉炉顶出来的干式重力除尘 补充水量:小于5m3m。 器除尘后的荒煤气,在重力除尘器除掉50一60%的炉尘,用高炉煤3.2系统存在的问题 气洗涤水洗涤,通过洗涤塔和文氏管洗涤后成为净煤气,再送至 此系统由于补水量很少,系统浓缩倍率很高,盐分累积过快, 冶金厂做燃料使用。水与煤气在直接接触的过程中,煤气中的瓦 导致系统碱度过高,电导过高,pH过高。系统投运期间,加药设备 斯泥进入水中,水温升高,瓦斯泥中的矿物质微量溶于水中,煤气 仅有絮凝剂、阻垢分散剂投加装置,无其它加药设施。系统总氰高 中的酚、氰等有害物质也部分溶于水中。高炉煤气洗涤水经过絮 达1500m异,L,为减少高碱度及高电导煤气洗涤水对戴维锥积盐的 凝沉淀、阻垢分散等药剂处理后循环使用,由于原料引入及在循 影响、减少煤气中夹带盐分在TRT和后续发电设备的沉积,必须 环使用过程中盐分、重金属、氰等浓缩,使得煤气洗涤水在循环使 对系统置换大量水,在总氰很高的情况下,对环保造成很大威胁。 用过程中引起阀门积盐等现象。某钢厂煤气洗涤水因循环流程 如何降低外排水总氰成为首先解决的问题。鉴于现场实际情况考 短,浓缩快,洗涤塔为带压洗涤,所以系统盐分累积过快,影响到 虑,选取的除氰工艺为亚铁法。 正常生产,为保生产,每天必须外排部分水,补充适量新水,抑制 3.3除氰设施及工艺流程 盐分累积。因此,研究选用适当的化学处理技术对钢铁工业含锌 3.3.1斜板池一座(填料取掉),填料下方开排水口:斜板池为亚铁 含氰废水进行处理,具有重要的现实意义。 及絮凝剂投药点,现场运行过程中因为无搅拌,所以反应时间较 长,原则上在搅拌充分的前提下,药剂投加完毕后20分钟,反应 本工艺根据原水水质特点:总氰1200一1600mg,L,锌离子 较充分。 2000m玑展开,采用亚铁一絮凝法,侧重对高浓度含氰废水的降 氰处理。结果表明,用亚铁法处理高浓度含氰废水,能有效去除氰 形成的大量铁氰络合物泥浆由斜板底部排出。 离子,为后续深度处理提供了条件。 3.3.2上清液收集池两座: 斜板反

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