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转炉自动化炼钢系统的探讨
转炉自动化炼钢系统的探讨
张晨程 徐军
中天钢铁集团有限公司 江苏常州 213000
f摘要 1下文主要结合笔者多年的工作实践经验,针对中天钢铁炼钢厂 自动化炼钢系统的具体应用过程,详细介绍了炼钢在引进的自动化炼钢技术
上不断完善优化,同时配套多套辅助控制及信息系统,各系统之间通过工业以太网络实现信息交互,协同工作,对存在的问题逐一拿方案,逐一解决,
实现了炼钢过程全流程 自动化生产 目标 ,短周期实现命中率达到国内领先水平,同时实现负能炼钢及煤气回收迭标,并在后续生产中正常运行,取得
了吹炼稳定性、减少补吹炉数、延长炉衬寿命、缩短转炉冶炼周期、提高劳动生产率、改善炼钢工作环境等方面取得满意的效果,为炼钢厂信息化和
自动化水平的提高和生产顺行起到积极作用,取得了良好的经济效益。
【关键词 】项 目概况;实施过程;效果 ;自动化
中圈分类号:TF34 文献标识号:A 文章编号
1.项 目概况 取得对应包号铁水重量及温度信息。废钢间操作人员根据铁钢包系统终
笔者查阅了相关的资料以炼钢转炉 自动化系统改造项 目工程为例。 端计划完成废钢配比作业。天车操作员通过行车调度系统车载终端得到
系统采用三电一体化控制方式,按照标准现代化钢厂 自动化控制流程设 行车作业信息,将计划指定铁包或废钢斗吊运至指定转炉完成兑入作业,
计,其中副枪、转炉二级模型、除尘及煤气回收控制系统引进国外技术, 作业完成后在车载终端上完成确认工作 ,物流系统根据实际加入铁包号
同时配套多套辅助控制及信息系统,各系统之间通过工业以太网络实现 或废钢斗号将相应铁水重量及温度信息传至转炉或脱硫二级系统,对应
信息交互,协同工作,实现了炼钢过程全流程 自动化生产 目标,短周期 铁水成分信息则从检化验二级系统得到。至此完成转炉二级和脱硫二级
实现命中率达到国内领先水平,同时实现负能炼钢及煤气回收达标,此 模型计算所需关键原料信息自动化传输流程。
项 目具有如下特点:①实现炼钢过程全流程 自动化生产 目标。②实现功 转炉二级将炉次过程关键实绩信息传至三级系统和后续岗位二级系
能最完善、信息最全面的炼钢 “炉炉清”目标。③通过二次开发实现 “少 统作为计划修正依据。炉次完成后出钢信息传至三级系统。天车操作员
渣冶炼”模型化自动控制。④实现了废钢配比、铁水重量、温度数据、 根据行车调度系统计划将钢水吊运至下道工序,对应岗位二级系统根据
检化验数据的自动上传和跟踪 ,实现了倒罐站及废钢间作业 自动化管理。 来料实绩完成工艺计算准备工作。每道工序前后信息衔接 ,岗位操作人
⑤实现 了车间内行车和铁钢包定位实时监控,行车及铁钢包调度作业 自 员能够及时根据前后工序状况调整生产作业,同时根据二级实时上传三
动化管理。⑥实现在保证高命中率同时实现高煤气回收率。 级的工艺实绩,调度人员能够随时掌握生产全局。
2.项 目背量 3.2利用 自动化一级、二级、三级系统,实施 “炼钢炉炉清”功能
炼钢转炉 自动化系统整体设计理念先进 ,除引进先进控制系统及模 3.2.1根据钢包车限位和重量变化触发毛重、皮重和净重上传事件
型外,同时配套多套辅助控制及信息系统,但先进的系统不可能照搬过 , 二级 自动采集温度、重量数据 ,在邯钢首次实现了转炉铁水数据 自动
来就能适应邯钢具体工艺要求及工况条件,要使先进的系统达到先进的 采集功能。 ’
功能指标,需要完成大量的本地化适应性技术工作。同时 ,炼钢车间工 3.2.2完成了 “一钢炉炉清”基础 自动化部分的计量仪表配备、数据
艺路线复杂,各工艺岗位生产控制相对独立,转炉 自动化系统功能达标 调查、编写计量控制软件,将转炉、精炼、连铸等 300余项物料、能源
同时,还需考虑上下游多套控制及信息系统紧密连接,协同生产,实现 消耗信息准确无误的上传二级、三级 ,开发 “炼钢炉炉清”管理系统软件,
最终产品铸坯的高质量和计划完成率,体现炼钢厂整体效益最大化。 实现了单炉生产成本的有效测算,做到了成本高低有据可查、质量分析
3.实
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