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300MW电站锅炉汽温偏低分析及处理.pdf
湖 南 电 力
第3l卷第3期 HUNANELECTRICPOWER 2011年 6月
doi:10.3969/j.issn.1008-0198.2011.03.015
300MW 电站锅炉汽温偏低分析及处理
时颂华
(湖南省电力公司科学研究院,湖南 长沙410007)
摘 要:针对某电厂2×300blW机组3号锅炉蒸汽温度长期偏低和带不起负荷的问题,
进行全面分析和相应的调整试验,在保持 目前锅炉的设备状况和入炉煤质的情况下,通
过提高火焰中心高度,提高炉膛出口温度、增加烟气流量和加强换热等措施,有效提高
了锅炉汽温 ,取得 了较好的效果 ,供 同类型机组借鉴。
关键词 :300MW机组 ;电站锅炉;蒸汽温度 ;调整试验
中图分类号:TM621.2 文献标识码:B 文章编号:1008—0198(2011)03—0048—02
蒸汽温度是火电机组运行的一项重要指标,严 贫瘦煤和本地无烟煤的混煤,燃烧器采用四角布置
重影响着机组的安全性和经济性。一般情况下,主 双通道 +宽调节 比 (WR) +燃尽风反切 (OFA)
汽温度每降低 10℃,相当于多消耗燃料0.2%,对 形式;锅炉为平衡通风、负压运行,配备二级点火
于压力 12—25MPa、温度 540℃的蒸汽,主汽温度 系统,油枪的最大出力按锅炉 30%MCR工况设计 ;
每降低 10~(2,将导致循环效率下降0.5%,汽轮机 制粉系统采用中间储仓式热风送粉系统,配钢球磨
出口的蒸汽湿度增大0.7%。这不仅影响了热力系 煤机4台。
统的循环效率,而且加大了对汽轮机末级叶片的侵
2 汽温偏低原因分析
蚀,甚至发生水击现象,严重威胁汽轮机的安全运
行…。 2.1 锅炉设计的原因
某厂锅炉 自2005年投产以来一直存在着汽温 从锅炉热力计算书来看,锅炉燃用设计煤种
偏低的现象,过热器减温水长期没有投用,过热蒸 时,BMCR工况过热减温水为0,负荷 300MW 时
汽和再热蒸汽温度很难达到设计值 (540~C),且 的THA工况减温水量为 l2.8t/h,而燃用接近设
煤质较差时带不起负荷。 计煤质的其他同类型机组的设计减温水量一般在
2010年机组小修后 ,由于燃煤热值较高、未 3O一40t/h左右,可见厂家在受热面布置设计方面
掺烧无烟煤等原因,锅炉汽温偏低的问题更加严 相对保守,没有考虑煤质变化和运行条件变化可能
重,高负荷 (270MW 以上)时过热汽温经常降到 带来的汽温调节裕量的问题。
520c=《、再热汽温降到 510℃以下,在机组降负荷 3号锅炉空气预热器转子直径为 9468mm,
和停运制粉系统时锅炉汽温甚至降到500℃以下, 而其他同类机组空气预热器转子直径为 lO318
由于锅炉汽温低经常导致机组限制负荷运行,严重 mm,3号锅炉空气预热器受热面积比同类型空气
威胁了机组的安全性和经济性。 预热器受热面积减少约 17%,且 由于空预器积灰
导致传热效果下降,导致锅炉一、二次风温较设汁
1 设备概况
值偏低4O~50℃,从而影响了锅炉整体汽温的提
锅炉型号为 HG一1025/18.2一Phi27,根据美 高。
国ABB—CE燃烧工程公司技术设计制造,亚临界 2.2 入炉煤质的原因
压力带
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