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电石法装置循环利用TDI副产HCL项目运行研究
电石法装置循环利用TDI副产HCL项目运行研究摘要:河北金牛化工股份有限公司,系国家大型化工企业,其主导产品PVC树脂装置是国内唯一一家联合法生产装置;该公司立足打造循环经济示范区,提出的金牛化工—聚海公司副产HCL循环利用项目并建设完成,于2010 年11月25日成功投入试运行。该项目引进聚海公司TDI副产氯化氢,为电石法装置提供原料氯化氢生产氯乙烯(VCM),使氯的资源二次利用,不仅符合循环经济、节能减排的国家政策和产业政策,而且可大大降低我公司的生产成本。
关键词:电石法循环利用TDIHCL经济效益
中图分类号:F014.35文献标识码:A文章编号:
经过一段时间的运行,项目投用后产生的经济效益及生产运行中出现的问题充分体现,两极突出、利弊明显,现分析总结如下:
经济效益:
1. TDI 副产氯化氢和二合一氯化氢使用价格对比:
2. 使用TDI 副产氯化氢增加的其它成本:
⑴由于TDI副产HCL中含有CO2(0.70%~1.20%),在经过转化碱洗塔时与碱反应成碳酸钠,从而比原来消耗碱量大幅提高,增加碱消耗约30 kg/吨VCM,每吨VCM成本增加48元(碱1600元/吨)。
⑵吸附过滤器共更换4台(内部活性碳已结块,很难清除,故只能整体更换,使用的是旧有转化器),截止到1月底共使用活性炭20吨。增加活性炭消耗1.65 KG/吨VCM,每吨VCM成本增加5.78元(活性炭3500元/吨)。
⑶由于TDI副产HCL中含有CO(0.40%~0.85%),综合考虑其它物质如邻二氯苯等对触媒的影响,按影响触媒使用时间缩短为5000小时计(原来使用10000小时左右),每吨VCM增加触媒成本15.49元(触媒33000元/吨)。
⑷尾气强制排空损失VCM和乙炔增加成本18元/吨VCM(电石3600元/吨)。
⑸ 折旧:TDI副产HCL项目总投资350万元,按十年折旧,年产VCM 8万吨计算,每吨折旧4.38元。
附表VCM使用两种氯化氢成本分析表:
3.综合考虑,两种氯化氢使用成本差:
693.77-465.19 = 228.58元/吨VCM
即:按照当前价格,使用TDI副产HCL比使用二合一HCL可降低吨VCM成本228.58元;使用TDI副产HCL增加5万吨/年VCM产量,每年可增加效益1142.9万元。
二、使用TDI 副产氯化氢存在的一些问题:
1. 碱洗塔换碱频繁:从原来每5天(120小时)换1次碱改为现在每天(120小时)换8次碱,工作量、碱消耗增加。由于换碱时间长,换碱时无法充分吸收二氧化碳,导致二氧化碳进入精馏系统影响精馏操作。
2. 触媒结块现象:一段转化器工艺上距离吸附器较近的触媒有结块现象,离吸附器较远的结块现象较轻。触媒结块现象在实际生产中副作用较大,其一使触媒失去作用,其二结块造成更换触媒极度困难(结块触媒极难从转化器列管内清除)。
3. 定期尾气排空增加损耗:使用TDI氯化氢后,为满足工艺要求,降低去转化解析气内CO 和CO2富集要定期将尾气排空,约每天30分钟左右,增加VCM损失,折合电石约5公斤/吨VCM。由于解析气中VCM和乙炔含量很高,直排有一定危险。
4.转化纯度下降: 转化后样子化验结果普遍不好,转化总管分析含乙炔由原来小于1%增加到现在6%左右,造成精馏尾气吸附系统超过设计负荷,从而净化气(排空气)中乙炔含量由原来小于0.01%增加到现在0.5%左右;氯乙烯含量由原来能达标排放(国家标准≤0.013%),现在接近在0.04%左右,对达标排放产生干扰。
5. 按照当前通量、含量计算,每年约有5吨邻二氯苯进入转化系统。对触媒的活性影响程度还需实际观察。
6.聚海公司TDI 副产氯化氢停送后再送时,发现吸附器下部能放出较多黑色液体,经分公司化验分析其中有铁和酸的成分,其它不明。
三、总结。
分析以上情况,河北金牛化工股份有限公司循环利用TDI 副产氯化氢项目,符合当前国家关于循环经济的政策要求,并且经济效益明显;但是在实际生产操作当中存在的问题,短期内难以克服解决,需要长期实践探索。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。
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