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珞璜电厂二期烟气脱硫工程改造
珞璜电厂二期烟气脱硫工程改造摘 要:详细描述珞璜电厂二期烟气脱硫改造工程的设计条件,改造方案,改造中遇到的问题以及如何措施,对改造项目的经验总结。
关键词:珞璜电厂;二期;烟气脱硫;改造方案
中图分类号: TF704.3 文献标识码: A 文章编号:
0 引言
本文为目前国内含硫量最高,脱硫率最高的大型火力发电厂烟气脱硫改造项目的改造方案。
1 工程概况
华能珞璜电厂二期工程2×360MW燃煤机组烟气脱硫装置于1998年12月随主机同步投产,为我国第一套部分国产化的脱硫(FGD)装置,由当时的华能重庆烟气脱硫公司与日本三菱重工共同建设。二期脱硫装置BMCR工况下燃煤设计煤质含硫量为4.02%,吸收塔脱硫率大于等于95%,锅炉ECR工况下85%的烟气脱硫,吸收塔脱硫率95%,综合脱硫效率为80%,烟囱出口处二氧化硫排放浓度为2037mg/ Nm3,排烟温度为92℃。
近年来,随着国家排放标准的提高,重庆在2010年将实施400mg/ Nm3的排放标准,同时受到电煤供应日趋紧张的影响,珞璜电厂长期燃用煤种含硫量最高曾达到过8%,最低也为3%左右。煤质的平均含硫量将保持在4.5%左右,原有设计煤种4.02%已经无法适应煤质的变化。以上两个原因造成烟气二氧化硫排放浓度超标,为达到国家环保排放要求,中电投远达环保工程公司于2008年对其进行改造,2009年下半年完成改造,改造后的脱硫装置在燃用脱硫设计煤种(收到基硫5.13%)时,出口SO2浓度≤400mg/Nm3,脱硫效率≥97.2%。
现对其改造的方案和措施进行探讨。
注:脱硫装置的设计按石灰石中CaCO3纯度为90%计算。
3 主要改造设计方案
3.1 烟气系统
二期脱硫原设置MGGH,此次改造取消了MGGH。
增压风机的设计保证能够适锅炉负荷从35%--100%BMCR负荷工况下的正常运行,并留有一定裕度:风量裕度不低于5%,另加不低于5℃的温度裕度。风压裕度不低于10%。静叶可调轴流风机的电机选用变频电机。
3.2 SO2吸收系统
原有吸收塔为U形液柱塔,由于原有吸收塔只考虑85%烟气量脱硫,现改为全烟气量脱硫后,其塔的截面积不够,需进行扩容改造。
液柱塔:原尺寸11.4W×2.9L×9.57H改造为18.9W×2.9 L×9.57H。
液柱塔逆流塔原:尺寸11.4W×6.4L×9.57H改造为18.9W×6.4 L×9.57H。
液柱塔中间过流部分:原尺寸11.4W×2.2L×9.57H改造为18.9W×2.2 L×9.57H。由于场地受限,无条件再将塔扩大。
将原有平板除雾器更换为屋脊式除雾器:原尺寸11.4W×6.4L改造为18.9W×6.4L。
原有喷嘴437每套,增加为722每套。
原有喷淋管顺流塔23根每套,增加为38根每套;原有喷淋管逆流塔23根每套,增加为38根每套。
浆液循环量需增加,浆液循环泵原有流量7500 m3/h,扬程17米,数量3+1台,为利用原有循环泵,现在增加2台10000 m3/h,扬程17米的浆液循环泵。
氧化空气的量也需增加,氧化风机原有1台35000 Nm3/h,压头677mbar,现在增加2台30000 Nm3/h,压头677mbar的氧化风机。
塔内原有氧化空气管采用FAS形式,新增部分同样采用FAS形式。
6.3石灰石浆液制备系统
将原有两台石灰石浆液泵增加变频装置,将原有回流管道取消,进入吸收塔的石灰石浆液量根据吸收塔进、出口烟气的SO2浓度及吸收塔循环浆池的PH值进行控制。
6.4石膏脱水系统
原有1台真空皮带脱水机,新增两台真空皮带脱水机,出力与原装设备相同。三台真空皮带脱水机满足两套脱硫装置满负荷时石膏产量。两台石膏水力旋流器、三台水环式真空泵,新增一套滤布、石膏冲洗系统以及滤液水回收系统。
4 改造后调试运行情况
4.1改造后调试运行情况及原因分析
华能珞璜电厂二期脱硫改造工程4#机组FGD装置于2009年8月4日启动开始热态调试,然后一直运行至10月1日停机消缺,消缺完成后于10月6日上午启动,设备全部运行正常;3#机组FGD装置于2009年9月5日启动开始热态调试,然后一直运行至10月10日停机消缺。至2009年10月27日两套脱硫装置这么长时间的试运行和调试,发现FGD装置脱硫效率达不到设计要求,脱硫效率仅在93%~95%之间(设计值为97.2%)
主要有以下几个现象:
1,液位浆液池控制不到5.7米,原因分析:4#塔溢流管的排气管不规范、又太小,经常产生虹吸、溢流。
2, 末端3根喷淋分支管易堵塞,原因复杂。
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