CRH2型动车组刮雨器作用不良问题浅析.docVIP

CRH2型动车组刮雨器作用不良问题浅析.doc

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CRH2型动车组刮雨器作用不良问题浅析   摘 要:西安局配属的CRH2038A动车组运行速度达到160km/h及以上时,刮雨效果不佳,影响司机?t望。本人积极深入开展调查研究,经过分析和联合工厂进行相关技术改造并现车试验,基本上解决了刮雨器作用不良的问题。   关键词:动车组;刮雨器;改进措施   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.06.198   0 引言   西安局配属的CRH2038A动车组运行速度达到160km/h及以上时,刮雨效果不佳,影响司机?t望,影响动车组行车安全[1]。本人经过研究和实验,基本上解决了该问题。下面,从动车组刮雨器的结构原理、存在问题、原因分析和解决措施等方面分别进行阐述。   1 刮雨器结构原理   1.1 刮雨器组成结构   CRH2A型动车组采用单电机双刮臂方案,主要由驱动电机、变速器、刮臂、刮片装置、水箱、水泵、传动连杆、PLC控制装置、位置传感器及水电路附属配件组成。见图1。   1.2 刮雨器工作原理   机械原理:驱动电机的转速经过蜗轮蜗杆的减速增扭作用驱动主动刮臂,主动刮臂带动四连杆机构驱动从动刮臂,实现主驾驶、副驾驶的刮臂同步摆动,带动雨刮片刮扫挡风玻璃。   电气原理:通过控制选择刮雨器旋钮关闭、间歇、慢速和快速四个档位,将电信号传递到PLC控制装置,PLC控制驱动电机和水泵的开闭,刮雨器实现相应的功能。   2 刮雨器存在主要问题   (1)对挡风玻璃灰尘及蚊虫刮扫不彻底。   (2)刮雨器使用后挡风玻璃有划痕。   (3)雨天高速运行时刮雨效果不良。   3 刮雨器问题的原因分析   3.1 刮片节点少,受力不均   CRH2A型动车组刮片装置与橡胶条之间经四个连接点固定,橡胶条被分成三段,其挠度低,在刮雨及清洁时扭曲变形,橡胶条各接触点受力不均匀,四个连接固定点及周边受力较大,清洁效果较好,两个连接点之间部位受力较小,清洁效果较差,从而在挡风玻璃上留下灰尘和蚊虫痕迹。刮片结构见图2。   3.2 预压力过小,刮片悬浮   主要表现在两个方面:一是CRH2A型动车组刮臂装置与转轴属于刚性连接,仅靠刮臂和刮片弹性压紧,压紧力较小,在高速运行中受力而导致悬浮,刮臂主要结构见图3;二是四杆机构结构不合理,刮片运动半径过小,造成刮片侧向受力而导致悬浮,刮片运行轨迹及受风力情况见图4。   3.3 电机转矩过小   CRH2A型动车组刮雨器由一台电机驱动,其功率为77w,转矩为10Nm,转矩过小在润滑不良或受侧向风力影响效果。   3.4 喷淋装置不合理   CRH2A型动车组仅在刮臂安装根部安装了2个喷头,对挡风玻璃的喷淋范围小,润滑不到位。   3.5 导流罩设计不合理   为减小运行风阻,动车组头部为流线型结构,但是高速运行时,动车组头部的雨水以运行速度涌向挡风玻璃,使挡风玻璃被高速水流覆盖,即使刮雨器快速动作也无法清除雨水[2]。   4 改进措施   (1)改进刮片结构,增加刮片与橡胶条的连接节点,增大橡胶条的强度。   (2)改进刮臂结构,安装防悬浮装置(弹簧),增大刮臂和刮片预压力,调整四杆机构使刮雨片与运行方向保持一致,减小风阻,防止刮片悬浮   (3)更换驱动电机,改用功率、转矩适宜的驱动电机,或改由两台电机驱动并新增电机同步控制电路。   (4)改进喷淋装置,在刮臂和刮片上安装喷头,使刮雨器工作范围均能得到润滑。   (5)改进车头结构,在导流罩与挡风玻璃连接处增加防雨沿,使雨天向上运动的雨水分流到两侧,减少挡风玻璃上的雨水。   上述改进情况图示见附件。   5 实践及注意事项   在本人及主机厂工作人员的共同努力下,四方工厂针对上述问题和改进意见对CRH2A型动车组刮雨器进行全面改造,采纳上述1-4项,因第5项影响车体结构流线型并且施工难度大等问题未能改造。北京、沈阳、武汉、上海、西安等铁路局共计60列CRH2A型动车组均进行了上述改造,效果显著。   刮雨器的正确使用、日常保养与维护是确保行车安全、提高刮雨效果和延长设备寿命的有效方法,动车组刮雨器使用中应做好以下事项:   (1)暴雨天气减速运行。目前动车组刮雨器无法在暴雨天气高速运行的需求,司机?t望距离短,需要限速运行确保安全。(2)保持挡风玻璃清洁。动车组每日运行结束后,应对挡风玻璃进行彻底清洁,并且添加相应规格的玻璃水,确保挡风玻璃表面清洁,刮雨器工作时能得到充分润滑。(3)及时更换刮雨胶条。刮雨器的橡胶条出现老化、硬化、裂纹或失去弹性时,应立即更换新的橡胶条。   6 结束语   经上述分析可知,CRH2型动车组刮雨器在运营过程中容易出现各种问题,本文通过对其结构原理、雨刮器中存在

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