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- 2017-08-31 发布于浙江
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水晶按键提案改善报告幻灯片
厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路65号北栋 目 录 水晶按键不良率偏高原因分析: 1.不良现象:划伤 原因分析: 1-1.产品全自动作业,产品掉落至箱内行程较高,产品间的碰撞、摩擦受力较大,造成产品表面划伤。 1-2.全自动成型,在温度、射出压力等成型因素发生变化时,表面的熔接线会明显偏长,超出外观样的标准,不良在不能及时发现后造成批量的不良产生.表面的熔接线呈划伤状。 1-3.成型中模具型腔内粘附异物,未及时清除,造成表面划伤不良的批量产生。 改善对策: 1-4.全自动作业改善为半自动作业,脱模时操作者用塑胶碗近距离接着产品,避免产品受力较大而划伤. 1-5.半自动作业,操作者接取产品后100%目视检查产品的外观,有异常发生时及时报备技术员改善处理. 2.不良现象: 内部吸附异物点 原因分析: 2-1.成型中产品溢料飞边,脱模时飞边拉落,细微飞边因静电的吸附,黏在产品的内表面. 2-2.全自动成型,产品飞边未及时调整处理,造成异物点吸附在产品内部的不良率偏高。 改善对策: 2-3.水晶按键A、B、X、Y模具修整,抛光模具型腔,确保成型脱模顺畅. 2-4.半自动作业,操作者接取产品后100%目视检查产品外观,有有异常发生时及时报备技术员改善处理. 2-5.每成型5模次则用气枪吹拭模面和型腔1次,清除细微的 江苏省常熟市虞山工业园柳州路8号 Page * of 14
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